水泥搅拌桩在深基坑支护及止水中的应用
来源:化拓教育网
56 西部探矿工程 2012年第6期 水泥搅拌桩在深基坑支护及止水中的应用 杨 光 ,梁洪志 (辽宁水文地质工程地质勘察院,辽宁大连116037) 摘要:随着城市建设的飞速发展,高层建筑、地下工程的大量兴建和施工技术的发展及施工经验的 积累,水泥搅拌桩在基坑工程中的应用得到迅速推广。以中信地产首开区基坑支护工程为例,介绍大 连地区首次应用水泥土墙(水泥搅拌桩)支护方法进行基坑支护和止水,取得了显著的效果,证明了其 在深基坑支护中具有工程造价低、.Y-期短、止水性能好的优点。在本次施工中遇到了场地内部分地段 块石、碎石含量较多,现场改用旋喷桩施工,解决了水泥搅拌桩施工困难、搅拌不均匀、止水效果不良 的问题。 关键词:水泥土墙;水泥搅拌桩;基坑支护;止水;旋喷桩 中图分类号:U443.15文献标识码:B文章编号:1O04—5716(2O12)06一O056—03 1工程概况 本项目地位于大连市中山区大连港内,现大连港候 船厅西侧约300m,北临跃进路,南侧为大连港铁路公司 办公楼。地理坐标为东经121。39 01”~121。39 13”,北 纬38。55 35”~38。55 46 。规划用地面积5.0555× 使软土硬结而提高软土强度。软土经处理后,土体强度 显著提高,可很快投入使用。适用于处理淤泥、淤泥质 土、泥炭土和粉土土质。 2.1水泥的水解、水化 水泥遇水后发生水解与水化,生成氢氧化钙、含水 铝酸钙、含水硅酸钙等化合物。其中氢氧化钙和含水铝 酸钙溶解于水,随着水解与水化的反应,溶液达到饱和 之后,水与水泥继续反应形成凝胶体。 2.2离子交换 10 m。,总建筑面积301722m 。拟建建筑共有12栋单 体建筑,为住宅及公建。其中5栋超高层建筑,分别为 50层、48层、45层、38层、33层,6栋2~3层公建、1栋 1~3层的会所。住宅、公建及广场设有地下2层车库。 场地存在地下水,地下水类型为潜水和基岩裂隙 水。因与海水连通性较强,水位受潮汐影响变化较大, 粘土颗粒在天然状态下表面带有负电荷,反离子层 为阳离子,呈胶体微粒状。反离子层中的Na+、K+能 水位埋深在1.6~3.2m,渗透系数为7.106m/d,单井涌 水量为86.4t/d。 同Ca(OH)z溶液中的Ca抖进行离子交换,使土粒水化 膜变薄,土颗粒集合成大的团粒。此外,水泥水化后呈 分散状的凝胶颗粒,其比表面积约为原来的1000倍,因 而产生很大的表面能,有强烈的吸附活性,能使较大的 基坑开挖深度为8.8~9.1m,坑底高程为一5.8m。 基坑坑底土层主要为淤泥质粉质粘土和粉质粘土层,地 下水位高,淤泥质粉质粘土强度低,且灵敏度高,设计及 施工难度较大。根据基坑四周环境和开挖深度要求,经 过技术、经济、工期分析,决定采用水泥土墙(水泥搅拌 桩)+放坡+土钉+挂网喷射混凝土的联合支护方案。 2水泥搅拌桩的加固机理 土团粒进一步结合起来,形成水泥土的团粒结构,并封 闭了各土颗粒之间的孔隙。在较为松散的土体内部形 成了网络状胶结结构,具有牢固的联结,而宏观上则表 现为水泥土的强度大大提高。 2.3硬凝反应 水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,是软土 固结处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷人土 体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应, 水泥水化以后,溶液中析出的大量Ca ,与Na+、 K+进行离子交换。当Ca外数量超过离子交换的需要 量后,则在碱性环境中,Ca 可与土中游离的二氧化硅 *收稿日期:2012-0l一13 第一作者简介:杨光(1963一),男(汉族),辽宁大连人,高级工程师.现从事地质工程,水文工程,地质灾害勘奄、评估、治理工程,岩土工程等技术工 作。 2012年第6期 西部探矿工程 57 和三氧化二铝进行化学反应生成不溶于水的稳定结晶 化合物。该结晶化合物在空气中和水中逐渐硬化,增大 了土体强度。而且由于其结构比较致密,水分不易侵 入,从而使水泥土具有足够的水稳定性。 2.4碳酸化作用 将现场场地平整好,清除桩位处地上、地下一切障 碍,场地低洼处填好粘土。正式大面积开工前,现 场进行了5根试验桩,经过试验测试,试验数据如 表1所示。 表1搅拌桩试验数据表 水泥水化后产生的游离氢氧化钙,能和空气和水中 的二氧化碳通过碳化反应生成不溶于水的碳酸钙,也可 以小幅度增加水泥土的强度,只是增长速度较为缓慢。 另外,从施工角度来看,水泥搅拌桩中不可避免会存在 原状土块和水泥团块,其粒径大小与强制搅拌的程度密 切相关。强制搅拌越充分,土块被粉碎得越小,水泥分 布到土中越均匀,水泥土结构强度的均一性就越好,即 宏观强度也就越高。 3基坑支护设计施工理念 3.1设计方案 根据基坑四周环境和开挖深度要求,经过技术、经 济、工期分析,决定采用水泥土墙(水泥搅拌桩)+放 坡+土钉+挂网喷射混凝土的联合支护方案。 3.2设计参数 水泥土墙:采用深层搅拌法(湿法),水泥掺人比(水 泥掺人重量与被加固土天然重度之比)为13 。水泥 浆水灰比0.45~0.55,采用P.C 32.5普通硅酸盐水 泥。桩径500mm,桩长7.6~8.5m,桩距400mm,搭接 宽度不小于lOOmm。嵌入基坑底部4.Om,加固体宽度 为2.5~3.5m。桩轴线和垂直轴线方向均不宜超过 50mm,垂直度偏差不宜大于1 。 放坡:基坑周边放坡坡率为(1:1.25)~(1:1.5)。 土钉:采用 25mm螺纹钢,间距2.OmX2.Om,梅 花形分布。 喷射混凝土:内铺设双向钢筋网 6.5mm@ 200mmN200mm,喷射混凝土等级为C20,混凝土喷射 厚度为lOOmm。 基坑排水:基坑内部排水采用明排的方式,沿基坑 底四周设排水盲沟及集水井,排水盲沟宽800mm,深 800mm,集水井深3000mm,直径800mm。基坑外部采 用降水井的方式降水,降水井间距18m。每个降水井每 小时抽水量不少于25m。。 3.3水泥土墙(水泥搅拌桩)施工工序 水泥土墙施工工艺流程为桩位放样一钻机就位一 检验、调整钻机一钻进至设计深度一提钻并喷水泥浆一 至工作基准面一重复搅拌下钻至设计深度一提钻并喷 水泥浆至地表一成桩结束一施工下一根桩。 本次施工采用ZGZ—A型深层搅拌机,施工前 通过以上试验数据得出本次施工的最佳施工参数: 水泥搅拌配合比:水灰比为0.45~0.55,每米掺灰量为 5O~60kg,搅拌机转速90r/min,提升速度为 40cm/min,喷嘴压力为0.5MPa,每根桩成桩时间为 20 ̄40min。 水泥土搅拌桩开钻之前,先用水清洗整个管道并检 验管道中有无堵塞现象,待水排尽后下钻。 施工时,用输浆胶管将储料管砂浆泵与深层搅拌机 接通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,钻至要求的加 固深度,再匀速提起搅拌机,与此同时开动砂浆泵,将水 泥浆从深层搅拌机中心管不断压人土中,由搅拌叶片将 水泥浆与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷浆直到提至地 面,即完成一次搅拌过程,用同法再一次重复搅拌下沉 和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体,一根接 一根搭接,相搭接宽度大于lOOmm,以增强其整体性, 即成壁状加固体,几个壁状加固体连成一片,即成块状, 最后形成水泥土墙。 施工时应注意,搅拌机预搅钻进时,不宜冲水,当遇 到较硬土层钻进太慢时,方可适量冲水协助钻进。同时 严格控制喷浆时间和停浆时间,每根桩开钻后连续作 业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆 提升作业。桩与桩的搭接时间不得大于24h。搅拌机 施工完毕后,桩养护时间大于14d后方可开挖,基坑基 底标高以上300mm,采用人工开挖,以防发生断桩现 象。 3.4施工中遇到的问题及解决方案 在本次施工过程中,部分水泥搅拌桩出现了喷浆不 足的问题,现场检查发现输浆管局部弯折或管道过长。 58 西部探矿工程 2012年第6期 为保证正常施工,现场增加了泵送压力,调整为1.O~ 1.4MPa,解决了喷浆不足的问题。 根据岩土工程勘察报告,场地北侧、西南侧及场地 南侧周边部位为碎石、砾石、块石集中地段,搅拌机施工 时进尺受阻,无法继续施工。根据场地条件,决定调整 为高压旋喷法进行施工。 测结果来看,该工程至地下室施工完成,基坑周边水平 位移和地面沉降均日渐收敛并趋于稳定,不影响地下室 的施工安全。另外,施工完毕后,水泥土搅拌桩和旋喷 桩止水效果较好,基坑墙面未发现明显的渗水现象。 5施工效果 施工结束后,水泥搅拌桩相互搭接连成一片,形成 一高压旋喷法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进 到土层的预定位置后,以高压设备使浆液成为高压射流 个整体,使软土层的强度进一步提高,同时又起到挡 土墙的作用,采用(1:1.25)~(1:1.5)放坡后,再结合 从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以 土钉和挂网喷砼联合支护方式,满足了深基坑稳定和变 一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液 凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),以 达到加固土体或止水防渗的目的。 旋喷桩的施工流程为:放点定位一引孔一钻机就位 一钻杆下沉钻进一上提喷浆强制搅拌一复拌一提杆出 钻一钻机移位。 本次施工采用YG(I )一20X型高压旋喷钻机和 XPB一9O型高压旋喷注浆泵,施工前先采用钻机进行 引孔。旋喷桩直径600mm,采用单管法施工,水泥浆水 灰比为(1:1)~(1:1.5),搅拌机转速18r/min,提升 速度为20 ̄22cm/min,喷嘴压力为32 36MPa,浆液 流量80 ̄lOOL/min,每根桩成桩时间为40 ̄60min。 施工时注意,钻杆旋转和提升必须连续不中断,避 免出现断桩;制作浆液时,水灰比要严格控制,不得随意 改变;在旋喷过程中,防止水泥浆沉淀,浓度降低,不得 使用受潮或过期的水泥。 4施工检测及监测 4.1施工检测 水泥搅拌桩检测采用j2『1 10mm钻头连续钻取全桩 长范围内的桩芯,无夹泥夹砂断层,取样桩数量不少于 总桩数的1 ,且不小于5根,每根取样桩制作3个试 样,分别进行无侧限抗压强度及抗剪强度试验,要求水 泥加固体28d无侧限抗压强度不低于0.8MPa,抗剪强 度不低于0.2MPa。 旋喷桩成桩后检测,抽检数量不少于总桩数的 2 ,且不小于2根,采用钻孔取芯法进行无侧限抗压强 度试验,要求在成桩28d后进行,强度不低于1.2MPa。 经现场取样检测后,均满足以上设计要求。 4.2施工监测 基坑周边共布设42个监测点,进行水平位移和竖 向位移监测,监测周期每4d一次。 施工期间观测基坑周边水平位移最大值为 7.28mm,最小值为0.30mm;竖向位移最大值为 5.1Omm,最小值为0.20mm;从水平位移和竖向位移观 形的要求,既节省施工费用,又缩短工期。 通过抽水试验检验基坑内止水效果良好。水泥搅 拌桩和旋喷桩施工前抽水试验结果为:单孔累计涌水 量:Q一86.4t/d,渗透系数:K一7.106m/d,影响半径: R一103m。施工结束后单孔累计涌水量为Q一32t/d, 说明该方法止水效果良好,不需要另外设置止水帷幕。 6结论 大连地区首次应用水泥土墙(水泥搅拌桩)支护方 法进行基坑支护和止水,取得了显著的效果,证明了其 在深基坑支护中具有工程造价低、工期短、止水性能好 的优点。在本次施工中遇到了场地内部分地段块石、碎 石含量较多,现场改用旋喷桩施工,解决了水泥搅拌桩 施工困难、搅拌不均匀、止水效果不良的问题。 参考文献: El-I曹美俊.浅谈水泥搅拌桩复合地基软基处理技术[J].山西 建筑,2009(6). [2]方张斌,陈启飞.水泥搅拌桩在河道挡土墙基础处理中的 应用EJ].山西建筑,2009(11). [3]许玉瑞.用于基坑支护的水泥搅拌桩质量检验方法探讨 [J].福建建筑设科技,2008(5). E4]陈德智.水泥搅拌桩作为基坑支护结构的应用与探讨EJ]. 吉林电力,2004(1). -15]陈水龙,巨建勋.深层水泥搅拌桩在基坑支护中的应用 [J].水利与建筑工程学报,2006(3). [6]张力文.水泥搅拌桩在基坑支护中的应用[J].西部探矿工 程,2004(6). E73大连区域工程地质勘察报告(南区)1:5万ER].辽宁地矿 局第二水文地质工程地质大队,1988. [8] 大连市城市地质系列图1:1o万[R].辽宁地质矿产局, 1989. [9] 中信地产首开区勘察报告ER].辽宁水文地质工程地质勘 察院,2011. [1o] 中信地产首开区基坑支护工程设计[R].辽宁地质海上工 程勘察院,2011.
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容