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某水库溢洪道出口挑流鼻坎优化探究

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L厂学术 ] AcADEMIc 某水库溢洪道出cl ot流鼻坎优化探究 ◎万康飞兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 摘 要:云南某水库溢洪道出口与河道交角呈135。角,通过模型试验发现,挑流鼻坎将下泄水 流挑向右岸滩地,水流无法归槽, 中坑较深,危及进场道路安全。通过改变鼻坎体型,改变了水流 导向,水流挑向下游河道,且水舌扩散充允消能防 中效果特别明显。 关键词:溢洪道挑流鼻坎优化 1.工程概况 竖井后隧洞段196m,外包混凝土钢 i=1/1.3,槽宽6m,槽深由5m渐变为 云南某水库位于云南省丽江市永 管段长54m,出口明渠段长260m。输 4m;两段泄槽之间采用抛物线连接。 胜县境内,坝址距永胜县 ̄@58km。水 水系统设计流量5.1Om。/s,加大流量 消能防冲段长55.26m,采用挑流消 库的工程任务为:解决项目区3.6万人 6.20m /s。  l能,挑坎半径15.Om,挑角22 ̄,鼻坎 和14.75万头牲畜用水问题、满足5.05 顶高程2264.35;鼻坎后接钢筋石笼 万亩灌溉面积的灌溉用水,改善灌溉 2.溢洪道设计 护坦,长40m,其末端与泄洪洞出口护 面积2.27万亩,新增灌溉面积2.78万亩 水库正常蓄水位2328.Om;设计 坦相接。 冬春季节季节性灌溉需水以及下游乡 洪水位2328.14m,对应溢洪道下泄流 溢洪道出口处岸坡较陡,坡度达 镇工业需水要求。枢纽工程主要建筑 量为103m /s;校核洪水位2330.77m, 40。~50。,消能设施若采用底流消 物包括大坝、溢洪道、泄洪洞以及输 对应溢洪道下泄流量为240m。/s;下 能,挖方量较大,且会形成高边坡,工 水洞,总库容252o75m 。 游消能防冲标准30年一遇,对应水库 程投资较大,经综合考虑,溢洪道末 水库为中型Ⅲ等工程,大坝为沥 水位2327.82m,溢洪道下泄流量为 端采用挑流消能。 青混凝土心墙坝,为2级建筑物,溢 89m /s。 溢洪道出口处河道为天然弯道, 洪道、泄洪洞、输水洞为3级建筑物, 根据枢纽工程总体布局,溢洪道 溢洪道轴线与河道走向呈135 ̄角。 灌溉工程建筑物级别为5级,围堰建 布置在左岸,进口紧靠左坝肩,轴线 该段河道主河槽宽约20m,左岸为高 筑物级别为4级,其他临时建筑物为5 与大坝轴线呈103。角,由进水渠、控 陡山体,右岸为河漫滩,河漫滩宽约 级。枢纽布置格局为:大坝拦河布置, 制段、泄槽段、消能防冲段组成,全长 60m,右侧为山体。右岸山体坡脚处 右岸布置输水系统、左岸布置泄洪洞 188.61m。 布置有进场道路,道路距溢洪道挑流 (与初期导流洞合二为一)及表孔溢 进水渠长14.98m,矩形断面,左 鼻坎(沿溢洪道轴线方向)约80m。 洪道。 边墙为衡重式,由7.23m圆弧段和7m 溢洪道挑流鼻坎体形初步设计 坝型采用沥青混凝土心墙坝,坝 直线段组成;右侧边墙为重力式, 为连续坎,为验证水流形态、消能效 顶高程2331.35m,最大坝高81.35m, 由12.82m圆弧段和7m直线段组成, 果以及下泄水流对相邻建筑物是否 坝顶宽度为8.0m,坝长300.Om。坝 渠底宽由12.6m渐变到8rn;渠底板 存在安全隐患,设计过程中进行了水 顶上游侧设防浪墙,墙顶高出坝面 高程2321.5m,纵坡i=0。控制段长 工模型试验。 1.2m。大坝上下游坝坡均为1:1.8。 11.5m,堰型为“WES”实用堰,堰顶 泄洪洞与导流洞完全结合,为无 高程2324.5m,堰净宽8m,采用弧形 3.模型试验 压洞泄洪,总长415.75m,设计泄量为 工作门挡水。泄槽段长106.87m,由 溢洪道水工模型试验由水利部西 186m /s,校核流量为191m /s。 2段组成,其中第一段泄槽长3Om, 北水利科学研究所实验中心承担,重 输水系统采用有压运行,总长 纵坡i=0.02,槽宽由8m渐变为6m, 点对挑流鼻坎进行优化、验证。 614.93m,其中竖井前隧洞段长75.5m, 槽深5m;第二段泄槽长60.6m,纵坡 模型几何比尺Lr=40,全部采用 u‘-9  ll 201WWW Z lsYZ 6 o5f]T ̄c(I Itl 内;下泄水流横向扩散充分,入水单宽 流量明显减小。 ②河道冲淤形态。正常蓄水位时 冲坑深度约为7.2m,下游河道淤积范 围较小;下泄校核洪水时冲坑深度约 为12.Om,下游河道冲淤范围较大,但 T — i L 要小于原设计方案,主要原因与河道 内覆盖层埋深有关。 ③结论。优化后溢洪道挑流鼻坎 体形通过模型试验验证,各工况下水 流导向理想,入水位置在下游主河槽 内;水舌扩散充分,正常蓄水位泄洪 图1原设计鼻坎体形 图2优化后鼻坎体形 时下游河道冲坑深度约为7.2m,下泄 校核流量时冲坑深度约为12.Om,消 有机玻璃制作,流量比尺,流速比 交角较大,泄洪时冲坑位于河槽右岸 能防冲效果明显。总之,通过模型试 尺,时间比尺,糙率比尺。 滩地,水舌扩散不充分,下泄水流无 验优化、验证,该工程溢洪道挑流鼻  鼻坎下游河床质抗冲流速为 法归槽;由于右岸河漫滩覆盖层埋深 坎达到了设计目的,效果特别理想。2.5m/s,经依兹巴什公式计算,模型动 较大,导致冲坑较深,淤积物堵塞河 床冲料粒径范围为3.2mm-6.25mm, 槽,且冲坑将会危及右岸进场道路的 4.结语 水利水电工程中泄水建筑物消能 按此粒径范围配置冲料的中值粒径为 安全。 d50=4.34mm。 (2)体形优化后试验结果。针对 防冲设计尤为重要,泄水建筑物泄流 时携带巨大能量,如果处理不慎,将 (1)原设计试验结果。原设计鼻 溢洪道原设计挑流鼻坎存在的问题, 坎体形见图1,采用连续坎,结构简 对鼻坎体形进行优化。该工程溢洪道 会造成泄水建筑物或其他建筑物破 单。试验过程中对水舍形态、下游河 挑流鼻坎耍达到的目的主要是改变 坏,从而影响工程安全。本本工程溢 道冲淤形态进行了记录。 水流导向,其次是使水流沿纵向或横 洪道挑流鼻坎通过改变体型,解决了 流与空气的接触面积,使消能更加充 ①水舍形态。溢洪道下泄校核流 向扩散以达到减轻下游河道冲淤的目 下泄水流不归槽问题,同时增大了射 量时水舌挑距为84.74m,正常蓄水位 的,为此,试验先后经过了4次优化, 时下泄水流水舌最大挑距为68.74m; 从,qz面来看,水舌顺直而下,入水处 最终方案挑流鼻坎体型见图2。 该方案鼻坎体型结合了斜挑坎、 分,减小冲坑深度,消除了下泄水流 对进场道路的安全隐患。缸 水舌横向扩散轻微,校核洪水位和正 扭曲坎及窄缝坎的优点。首先,将右 常蓄水位时水舌宽度分别为10.Om和 边墙做成弧形,改变出水方向。其 参考文献t 8.Om,水流较为集中。从水舌入水位 次,鼻坎宽度沿程收缩,使挑出的水 [1]田莉,赵涛.某水库溢洪道出口挑流鼻坎 置来看,入水点位于河槽右岸滩地,下 流在空中向竖向和顺水流方向充分 优化试验研究[J】.人民黄河,2 01 3,08:1 32— 泄水流没有归槽。 扩散,以减小水舍入水单位面积能 133+1 36. ②河道冲淤形态。冲坑最深点位 量,减轻下游河道冲刷。最后,将鼻 [2]赵亚楠,王黎明,毛云.溢洪道出口段加固 于鼻坎下游溢洪道中线偏左部位,下 坎右侧槽底抬高,促使水流向左侧扩 方案探究[J].中国水利,2013,20:45—46. 泄校核流量时冲坑深度为17.20m,正 散的作用加强,挑出的水流在空中扭 [3]张俊,刘飞鹏,邱勇,龚爱民,王力.泄流建 常蓄水位时冲坑深度为12.1Om。从 曲成斜面,使射流入水区顺水流向充 筑物异型挑流鼻坎三维设计研究[J】.水电能 冲淤形态来看,冲坑位于河床右岸滩 分散开。 源科学,2015,07:97—100. 地,下泄水流将冲坑部位河床质冲向 较大范围的平滩,淤积严重。 模型试验记录如下:①水舍形 [4】陈雪冬.异型斜鼻坎挑流消能试验研究 [D].云南农业大学,2015. [5]5张术彬,常俊德,田振华.五道库水电站溢 左岸及以下河槽,将下游河道淤积成 态。下泄校核流量时水舌最大挑距为 98.82m,正常蓄水位时水舌最大挑距 ③存在问题。由于溢洪道出口处 为81.22m;从平面位置看,主水舌导 流坝挑流鼻坎优化试验[J].东北农业大学学 为天然弯道,溢洪道轴线与河道走向 向较理想,入水位置位于下游主河槽 报,2014,06:122—128. AcADE l63 

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