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浅谈软土地层深基坑开挖得与失

来源:化拓教育网
浅谈软土地层深基坑开挖得与失

摘要:本文选用广州四号线南延段南沙客运港站的施工过程,简述软土地层深基坑开挖过程中得和失,希望在今后软土地层施工提供参考。 关键词:软土地层 深基坑开挖 1工程概况 1.1 工程概况

南沙客运港站为四号线与远期规划十五号线换乘车站,四号线位于下方,地下三层侧式站台车站,十五号线位于上方,地下二层岛式车站,两线垂直相交。车站位于科技大道与港前大道交叉路口,往东为南沙大酒店,往北为南沙客运港、濒临虎门狮子洋。车站沿科技大道敷设,包括站前设单渡线、站后设折返线。有效站台中心里程YDK67+236.726,设计起终点里程为YDK67+114.726~YDK67+508.426。南沙客运港站平面示意见图1

图1 南沙客运港站平面位置图

该车站为地下三层侧式站台车站,明挖三层多跨钢筋混凝土结构形式,结构外设置外包防水层。车站西端为盾构吊出。根据该站地面环境,车站共设置7个出入口,并设有三组风亭。 1.2 工程地质

车站地面较平坦,站址现状主要为道路及绿化用地等,车站结构底板主要位于软土<2-1A>、<2-1B>、粉质粘土层<2-4>和<4N-2>上,局部位于淤泥质砂层<2-2>、<2-3>和冲-洪积砂层<3-1>、<3-2>中,基坑侧壁存在素填土<1>、淤泥<2-1A>、淤泥质<2-1B>、砂层<2-2>、<2-3>、粉质粘土层<2-4>、<4N-2>、砂层<3-1>、<3-2>。车站地质纵断面见图2。

图2 南沙客运港站地质纵断面图 2施工情况

土方开挖:2014年12月16日开始施工,至2015年8月16日施工完成,累计202965.1方。

主体围护结构采用1000mm厚地下连续墙加内支撑方案,连续墙在施工前提前采取三轴搅拌桩Φ850@650进行槽壁加固,连续墙进入强风化花岗岩,连续墙深度约为40米,接头形式为H型钢接头;端头盾构井及标准段基坑竖向设五道砼支撑,折返线段基坑竖向设三道混凝土支撑加两道钢支撑,基底采用Φ850@650三轴搅拌桩格构式土体加固,加固深度3~7m。

车站基坑支护第一道支撑采用800mm×1000mm米字型钢筋混凝土支撑,冠梁尺寸为1000mm×1000mm;第二道支撑采用900mm×1000mm米字型钢筋混凝土支撑,混凝土围檩为900mm×1000mm。第三道支撑采用1000mm×1000mm钢筋混凝土支撑,混凝土围檩尺寸为900mm×1000mm。第四、五道盾构井段及标准段支撑采用900mm×1000mm钢筋混凝土支撑,混凝土围檩尺寸为

9000mm×1000mm;折返线段第四、五道支撑采用∅609壁厚16mm钢管支撑,两端支座将焊接固定在提前加工制作的钢围檩上。

基坑竖向第一道支撑采用冠梁+钢筋混凝土支撑,水平间距4.5~9m,第二~三道支撑均采用砼围檩+混凝土支撑,水平间距4.5~9m,标准段第四~五道支撑采用钢筋混凝土支撑,水平间距3~4.5m,其余折返线段第四~五道支撑均设置

φ609钢管支撑,水平间距2.5m;标准段支撑中间设置临时立柱。 地基基础处理方式分为两种:三轴搅拌桩基底加固、地基换填。 3施工过程分析 3.1基坑降水

该车站基坑深度24.3~28.8m,设计42口降水井,37口为真空降水井,深度至基底以下8米;5口为普通降水井,深度为基底以下4米。降水井每天定时抽水,然后安排专人进行巡查测量,记录水位深度。真空降水则是先将真空泵运行30~60min后开启水泵抽水约1h后继续加真空,重复此过程。根据现场实际观察,降水井抽水能有效加快土体固结,对顺利开挖有明显效果。

图3 降水前土体 图4 降水后土体 3.2基地隆起

该车站进行底板施工过程中,某段底板在施工完垫层后在钢筋安装过程中出现基底隆起,垫层碎裂。通过各方紧急开会商讨措施,研究决定在底板附近埋设2根钢支撑和做暗梁,随后在第5道钢钢支撑下方架设一道钢支撑,并及时浇筑底板,遏制底板继续隆起。分析应该是在开挖过程中钢支撑架设不及时及超挖为主要原因。

图5 底板隆起 图6 底板埋设钢支撑 3.3基坑堵漏

该车站在开挖期间出现几次漏水,漏水位置大部分在基坑底部地连墙接缝处。发现漏水后,先安排了2工人进行填沙袋反压堵水,然后通知专业堵漏队伍进行堵漏。先采用堵漏王封孔后再预埋Φ50钢管进行引流至坑内集水坑进行抽排,最后在坑外进行注浆堵漏。虽然堵漏及时没有造成很大影响。但是还是造成了一定的额外支出和耽误工期进度。原因分析主要还是在地连墙施工过程中工字钢处理不到位,导致接缝处夹砂夹泥。然后涌水地层位于19~22m(2-1B)淤泥质土层,该层富含浅层承压水,车站距离海边较近(约300m),承压水击破接缝处夹砂、夹泥,导致涌水、涌砂。

图7 填沙袋封堵 图8坑外注浆 3.4组织管理

简单说下该车站在基坑开挖过程中的组织管理。首先是对机械设备的选择,根据车站的的面积和土方量考虑,综合对比之后选取了挖机+马头吊进行开挖,综合性价比较高。其次选择较近的渣土场,距离工地只有7分钟的路程,周转速度较快,缩短了工序时间。总体工序衔接较好,整体开挖进行较快。期间也出现一些问题,开始的班组选择不当,导致工序衔接不到位,更换过2次,对工期进度造成一定影响。其次施工过程的整体安排不当,对主体结构施工顺序没有合理规划,整个基坑底板完成时间过长,致使总施工工期较长。 3.5监测分析

该车站在开挖前测得初始值,然后按照设计图纸及规范要求每天一测,并安排专人每天进行数据分析。期间部分地表监测点、水位监测点累计沉降超设计控制值,呈红色报警;部分地表点及部分水位监测点累计沉降超设计报警值,呈橙色报警。其它监测项目数据累计值与变化速率均未超报警值。对于报警点位已经开会分析讨论并开了消警会处理。

图9 地表沉降检测数据 图10水位沉降检测数据 4.结论

(1)在深基坑软土地层的地连墙施工过程中的工字钢刷壁处理较为关键,未使用刷壁器或洗刷不干净,导致接缝处夹砂夹泥,极易造成基坑漏水。

(2)软土基坑淤泥层较厚,含水量极大,及时有效的降水对开挖进度有较大影响,然后淤泥的保水性较好,普通降水井效率不高,建议增加数量或采用真空降水。

(3)基坑开挖过程中要日夜巡视,以便对开挖过程出现的问题,及时发现并有效处理。

(4)开挖过程中的支护必须及时,随挖随撑,避免超挖和支撑架设不及时等原因导致基坑的不良变化。

(5)开挖过程中的监测数据要及时整理分析,以求准确反映基坑真实情况,便于及时处理异常情况。 参考文献:

[1] 徐彪,刘佳;对深基坑坑底隆起问题的探讨[J];广西工学院学报;2004年01期

[2] 方恩权.某地铁站软土深基坑稳定施工综合技术[J].《建筑技术》 2011年09期

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