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一起灯泡贯流式机组水导瓦烧损的事故分析

来源:化拓教育网
第33卷 第1期 云南水力发电 YUNNAN WATER POWER 一起灯泡贯流式机组水导瓦烧损的事故分析 刘松 (中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051) 摘要:通过对一起灯泡贯流式机组水导瓦烧损的事故分析,结合灯泡贯流式机组的特点,介绍整改方案,旨在引起设计及运行方对 灯泡贯流式机组的重视。 关奠词:灯泡贯流式机组;高位油箱 轴承油箱;润滑油 中豳分类号:TK733 .8 文献标识码:B 文章编号:1006—3951(2017)叭一0l37—03 DOI..10.3969/j.issn.1006-3951.2017.01.036 l 事故简介 某电站为灯泡贯流式机组。事故发生过程如 下: 定转速内需投入高压油,使轴瓦形成油膜,避免 在低速时油膜破裂导致烧坏轴瓦。所以每台机配 有一套高压油顶起装置,分别给组合轴承及水导 轴承供油。为保证高压油顶起装置能正常工作, 每台机组配置两台互为备用的高压油泵,通过装 1)上位机报1号机组轴承油箱2号低压油泵 电源消失。 2)上位机报l号机组各润滑油流量低。 3)值班人员发现400V厂用电馈电屏上的断 路器(为油泵提供电源)断开,手动合闸后,又跳闸。 4)上位机报l号机组瓦温高报警。 于高压油总管上的压力开关来控制两台泵的启动 和停止。另外再单独配置1台高压直流油泵,当厂 用电消失时,通过电站直流电源为高压直流油泵供 电,保证高压油顶起装置的正常工作(事故发生时, 本工程高压直流油泵还未调试完成,所以未投入使 用)。 2.2电源消失 5)上位机报l号机组瓦温过高事故停机。 6)检查发现1号机组水导瓦烧损。 2事故原因分析 从监控系统上位机发出的报警信号可得知, 机组瓦温过高导致事故停机,并且水导瓦烧损。 是什么原因导致机组瓦温过高?为什么机组瓦温 过高事故停机,没有保护住水导瓦,还使其烧损? 下面将根据上位机所发出的故障信号,结合灯泡 贯流式机组的特点,逐步分析事故原因。 检查油泵电机原理见图2,发现有如下问题: 1)控制系统不独立。2台高压油泵与两台低 压油泵,工作方式不同,但是共用1个控制柜,l 套PLC。 2)l路动力电源。4台油泵电机的动力电源, 共用一路厂用电电源。一旦此路厂用电电源故障, 四台油泵将失去动力电源。 3)1路控制电源。4台油泵采用1路控制电源, 控制电源取自动力电源小母线。一旦厂用电电源 故障或断路器QF10跳闸,将不能控制4台油泵。 4)1路PLC电源。从动力电源小母线引1路 AC220V电源,经开关电源变换成DC24V电源, 供PLC及相关自动化元件。一旦厂用电电源故障 或断路器QF1l跳闸,PLC及相关自动化元件也 不能工作。 2.1润滑油系统简介 1)低压油泵。轴承润滑油采用外循环冷却方 式,润滑油由高位油箱经管道引入轴承,润滑轴 承后,热油经管道汇入轴承油箱,通过低压油泵 将热油经油冷却器冷却后,再送至高位油箱,如 此循环往返见图1。每台机组配置两台互为备用的 低压油泵,通过装于高位油箱的液位信号器来控 制两台低压油泵的启动和停止…。 2)高压油泵。由于灯泡贯流式机组的特殊性, 机组每次启动和停机过程中,转速在0~90%额 + 收穑日期:2016—05-09 5)QF4、QF5选择不合理。低压油泵电机额 定容量为22kW,而断路器QF4、QF5的额定容 作者简介:刘松(1977),男,云南曲靖人,高级工程师,主要从事研究水电工程的控制、保护设计工作。 l38 云南水力发电 2017年第1期 图1 轴承润滑油外循环冷却系统图 U V W 。U 匝 匝 匝 巨 合理,是造成四台油泵电源消失的根本原因。 2.3润滑油流量低 圈2油泵电气接线图 量选择为125A,明显偏大。当低压油泵电机发 生短路时,将直接造成越级跳闸,即直接跳开了 400V厂用电馈电屏上的馈线断路器,导致油泵动 力电源和控制电源全部失电。 综上所述,油泵电源回路及控制回路设计不 机组润滑油存储于高位油箱中,一旦低压油 泵不能工作,高位油箱中的油量仅能维持机组运 行8分钟。所以,当油泵电源消失后,机组润滑 刘松 一起灯泡贯流式机组水导瓦烧损的事故分析 139 油将很快报出流量低信号。 2.4机组瓦温高报警及过高跳闸 由于灯泡贯流式机组结构的特殊性,组合轴 承及水导轴承没有油槽(但是组合轴承周围储有 一定量的润滑油),一旦高位油箱不能提供润滑油, 运行中的各轴承,特别是水导轴承,将处于“干磨” 状态,轴承瓦温将瞬间升高,触发紧急停机。所以, 在监控系统启动紧急停机至机组完全停止转动这 段时间, “干磨”中的水导瓦烧损 。 2.5机组事故停机流程 事故发生前,上位机只报出各轴承润滑油流 量低信号,并未报出高位油箱油位状态信号。检 查设计图纸,发现高位油箱油位计的四个信号(油 位高、油位正常、油位低、油位过低)全部接入 轴承油箱的控制回路里。但是,油位过低信号实 际并未使用,即:轴承油箱的PLC控制逻辑仅需 要油位正常、油位高、油位低3个信号。 机组事故停机流程里,启动机组事故停机的 信号中,也没有高位油箱的油位信号及轴承润滑 油的油流信号。所以,一旦机组的润滑油系统故障, 在发出瓦温过高紧急停机命令之前,机组的自动 控制流程再没有任何保护方式来保护机组,只能 依靠现场运行人员的经验来做相应的操作,这是 设计不完善的地方[3-41o 2.6现场运行环境及运行人员 现场检查发现,油泵控制柜布置在厂房最底 层,现场环境潮湿,边墙还有渗水现象。检查发现, 低压油泵电机有短路情况,所以导致了400V厂用 电断路器合闸后又跳闸。另外,现场运行人员在 发现低压油泵不能启动,轴承润滑油流量低等情 况下,没有及时果断地采取手动停机等有效操作 方式,浪费了宝贵的时间 】。 2.7小结 综上所述,造成本次事故的直接原因为: 1)油泵电机的电源回路及控制回路设计不合理。 2)机组事故停机条件里没有考虑润滑油系统 故障情况。 3)运行人员经验不足 。 3整改方案 经过分析研究,决定做如下整改: 3.1油泵电源及控制回路修改 1)控制箱。为保证高压油泵与低压油泵的独 立性,将低压交流油泵与高压交、直流油泵分成 两个控制箱分别控制。 2)动力电源及控制电源。两台低压油泵的动 力电源分别取自400V厂用电A段和C段,采用 一对一直接供电方式。每台油泵的交流控制回路 电源分别取自其动力电源断路器的下端头(见图 3)。交流高压油泵的回路做相同修改。 (来自厂用电A段) (来自厂用电c段) Al B1 C1 N1 A2 B2 C2 N2 匝 巨 五 图3低压油泵整改后的电源接线图 3)PLC电源。考虑到DC24V电源不仅要 为控制箱的PLC供电,还要为相关自动化元件 供电,所以从电站逆变电源屏引一回AC220V电 源,再从电站直流馈电屏引一回DC220v电源。 两路电源在控制箱内通过开关电源,分别转换成 两路DC24V电源,再切换成一路DC24V电源, 为PLC及相关自动化元件供电。见图4。 3.2机组事故紧急停机流程修改 1)高位油箱油位过低信号。在机组事故紧急 停机流程里增加高位油箱油位过低信号,一旦收 到此信号,监控系统立即启动紧急事故停机流程。 2)水导轴承润滑油流量过低信号。考虑到润 滑油的重要性,再增加水导轴承润滑油流量过低 信号,一旦收到此信号,监控系统立即启动紧急 事故停机流程。 4结语 本次事故,其实有很多机会可以避免其发生。 如果运行人员经验丰富,能够当机立断,在发现 低压油泵及高压油泵都不能启动,润滑油流量低 时,及时手动停机, (下转第150页) l5O 云南水力发电 2017年第1期 表4绝缘盒更换前后直流泄漏电流对比表(¨A) 新更换的绝缘盒绝缘漆和胶未全干而导致C相泄 漏电流仍然偏大。经过厂家和技术人员的分析, 绕组泄漏电流减小至合格范围内,今后我们将在 工作中,加强对1号机定子C相绝缘及泄漏电流 的跟踪分析,确保机组的安全稳定运行。 参考文献: 在2Ue的直流电压折算到交流电压已达到1.52 , 经过厂家和中试所试验人员的同意后决定继续开 展工频交流耐压试验,2016年4月l7日,测量发 电机定子绕组的吸收比合格的前提下,开展了1 …1常美生,张小兰.高电压技【M】.北京:高等教育出版社,2006. [2】李建明,高压电气设备试验方法[M】.北京:中国电力出版社, 2001. 号机定子绕组工频交流1.5倍额定电压电lmin, 试验合格。2016年4月18日,对1号发电机组定 [3】水利电力部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气一次部 分)【M】.北京:中国电力出版社,1999.9. [4]电力工业部电力规划设计总院.电力系统设计手册[M】.北京:中 国电力出版社。2000. [5】范锡普.发电厂电气部分[M】.北京:中国电力出版社,2004. 子绕组上下端部进行喷漆。2014年4月21日,对 1号机定子绕组进行修后试验(直流耐压试验), 试验结果见表5,结果符合DL/596-1996 电力 设备预防性试验规程》。 表5 1号机定子绕组修后直流泄漏电流表( A) 【61贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理【M].3版。北京:中国电 力出版社,2004. [71李光_琦.电力系统暂态分析[MI.2版.北京:中国电力出版社,1995。 [8】陈珩.电力系统稳态分析[M].2版.北京:中国电力出版社, l995. 【9】周鹗.电机学[M】.3版.北京:中国电力出版社,2000. [1O】南京工学院.电力系统[M】.北京:电力工业出版社,1979. [11】祯祥,吴国炎.电力系统分析[M】.北京:科学出版社,1993.8. 6结语 经过反复多次努力,终于使1号机定子C相 (上接第139页) UPS逆变电源AC220V N L DC220V 【l2】周鹗.电机学(M].3版.北京:中国电力出版社,2000. [13】吴天明,谢小竹,彭彬.电力系统设计与分析【M】.北京:国防工 业出版社,2003. 出厂前完善,真正做到主后备控制,就能最大限 度地避免了后面的事故。 如果机组流程设计方能在瓦温过高紧急停机 之前,增加高位油箱油位过低或者润滑油流量过 低这些条件,也可避免机组轴瓦“干磨”,引起 开关电源 PW1 关电源 PW2 烧瓦。 因此,水电站是一个系统工程,要求各方都 严格要求,严把质量关,最大限度将事故消灭在 萌芽状态。 参考文献: 【i】陶建民,刘建华.灯泡贯流式机组轴承润滑油系统设计[J].西北水 电,2010.10(3):62-66. [2】应恒晶.灯泡贯流式水轮发电机制造工艺概述【J】.机电技术, 2015.4(2):66-69. [3】NB/T 35004-2013水力发电厂自动化设计技术规范【S.s] DC2 蕊图4 PLC电源接线图 PLV [4]DL/T 5065-2009水力发电厂计算机监控系统设计规范【S.S] [5王进才,浅谈灯泡贯流式机组运行中的几点经验[5]J】.水电站机电技 术,2015.38(12):7-8. 及相关自动化元件 避免事故进一步扩大。 如果油泵设备厂的油泵电源及控制方式能在 [6】冯衍祥.灯泡贯流式机组运行中的若干问题[J】.水电站机电技术, 2007.30(5):8-12. 

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