No.11,2O1l 现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2011年第11期 片岩地区隧道塌方原因分析及处理 戈守云 李尚斌 (1.湖北谷竹高速公路建设指挥部,湖北十堰442100;2.武汉公路管理处,湖北武汉430015) 摘 要:以某高速公路白鹤隧道施工为例,针对白鹤隧道YK92+818~YK92+825段的塌方事故,分析了片岩地区隧 道塌方发生的原因,提出了相应的应急处理措施,确定了设置临时支撑进行加强初期支护和浇筑混凝土护拱通过塌方的综 合处理方案。同时,通过工程实践对该综合处理方案处理效果进行了评价,证明了该方案的可行性。 关键词:片岩地区;隧道;塌方;原因分析;处理 中图分类号:TU 文献标识码:A 文章编号:1672—3198(2011)11-0265—02 随着国家对基础建设投资的不断增加,我国高速公路 变晶结构,片状构造,主要矿物成分为石英、云母,裂隙发育。 建设得到了迅猛发展,公路隧道的建设量也越来越大。在 隧道口浅埋段,由于分布有第四系覆盖层且基岩风化 我国西南部地区,片岩是隧道施工中遇到的主要围岩类型, 裂隙发育,地下水补给条件较好,受降水影响存在滴水、渗 塌方也是隧道施工中最常见的事故,因此,对片岩地区隧道 水及股状水现象。隧道出口段为小净距,左、右线间距约18 塌方原因分析及处理的研究是很有必要的。 米,纵坡1.9 。出口右洞设计V级围岩64m,里程桩号为 K92+840~K92+904,1Y级围岩265m,设计里程为K92+ 1 白鹤隧道概况 白鹤隧道为一座上、下行分离的四车道高速公路长隧 575~K92+840。道。隧道左线长2063m,右线长2009m,设计时速为80kin/ 2主要设计参数 h,净宽10.25m,净高5.Om。隧址区地貌单元属构造剥蚀 隧道采用新奥法设计施工,洞口段采用套拱和大管棚 低山区,大地构造上位于南秦岭构造带内,主要出露元古界 超前支护,洞身段初期支护采用锚喷和钢支撑支护,二次衬 武当群(Pt2wb)片岩,片理产状342。 38。,节理裂隙较发 砌采用钢筋混凝土或素混凝土衬砌。隧道主要支护参数以 育。隧道最大埋深125.7米,最小埋深25m。 工程类比为主,并通过计算分析进行校核,在施工中还需通 隧址区出露、揭露的地层主要为第四系全新统残坡积 过现场量测分析调整设计参数,实现动态设计。隧道复合 (Q4el+d1)粉质粘土及元古界武当群(Pt2Wb)片岩,片岩呈 式衬砌支护参数见下表 隧道复合式衬砌支护主要设计参数 项目 XXSSa XXS5b 衬砌支护系统参数 XXS4a XXS4b XS5a 超前支护  ̄5108×642×3.5mm小导 22锚杆,长3.5m, QZ2锚杆,长4.Om, am大管棚 管r ̄b108×6ram大管棚 环向40cm 环向40cm 环向40cm ,喷射混凝土 C20,厚26cm C20,厚24cm C2O,厚22cm C20,厚20cm C20,厚26cm 内侧:中22药卷锚杆, 内侧:中22药卷锚杆, 内侧:中22药卷锚杆, 内侧:中22药卷锚杆, 内侧: 22药卷锚杆, L=6.Om纵环间距 L一6.Om纵环间距 L一5.Om纵环间距 L一4.5m纵环间距 L=6.Om纵环间距 锚杆 50×120cm ̄外侧: 50×120cm ̄外侧: 80×120cm;外侧: 100×120cm;外侧: 6O×120cm;外侧: 中22药卷锚杆L一3. 22药卷锚杆L=3. 中22药卷锚杆L一3. 中22药卷锚杆L=3. 西2z药卷锚杆L一3. 5m。(纵)50×120 5m,(纵)50×120 Om,(纵)80×120 Om,(纵)100×120 5m,(纵)60×120 (环) (环) (环) (环) (环) 钢筋网 钢架 8钢筋网20×20cm 8钢筋网20×20cm ∞8钢筋网25×25cm 钢筋网25×25cm ∞8钢筋网2O×20cm 双层 双层 单层 单层 双层 I 20b工字钢间距 I 18工字钢间距 I 16工字钢间距  ̄/,22格栅钢拱架间距 I 20b工字钢间距 50cm(全封闭) 50cm 80cm 1OOcm 60cm(全封闭) 、二次衬砌 拱部、仰拱50cm(钢 拱部、仰拱45cm(钢 拱部筋) 筋) 仰拱45cm 拱部、仰拱40cm 拱部、仰拱50cm(钢 筋) 3 隧道YK92+818~YK92+825塌方及应急处理 2011年1月2O日,隧道出口右洞上半断面施工至K92 +825掌子面时(设计为XXS4b),围岩破碎,节理发育,岩 掌子面右上方出现多处股状水,总流量约4L/s,随之掌子 面出现垮塌,并将掌子面处的1榀工字钢、小导管全部砸 坏,此处埋深约43m。 层间为泥质软弱夹层,并有少量渗水现象。2011年1月22 日,当施工至K92+823掌子面时,围岩更加破碎,节理发 育,岩层间为泥质充填物,有掉块现象。经现场研究,形成 如下初步处理方案: (1)将原设计格栅钢架改为I18工字钢,间距由设计的 lOOcm调整为80cm。 (2)将原设计超前锚杆改为cp42×3.5ram超前小导 出现塌方后,经与有关部门联系,采取如下应急方案: (1)将掌子面处所有人员、机械、设备撤离至安全地带。 (2)YK92+825~YK92+835段在两榀格栅钢架之间 加设一榀I18工字钢环形临时支撑,从内向外共设置5榀, 间距1.Om。 (3)新设置的环形临时支撑采用 42×3.5mm注浆小 导管进行锁脚固定,然后采用环向间距l_Om的纵向连接 筋连接。 (4)对新支护的工字钢与原有支护不能密贴部分采用 一管,环向间距为40cm,长4.Om,120。范围内布设。 2Ol1年1月25日,当施工至K92+818掌子面时,在 265— No.11,2011 现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2011年第l1期 喷射混凝土补喷密实。 2011年1月26日再次出现垮塌,致使从掌子面向外另 外3榀工字钢严重变形,2榀工字钢局部变形,1榀格栅钢 架局部变形。2011年1月27日,塌方再次扩大至临时支护 处,原变形的拱架全部被砸断,并将3榀格栅钢架砸毁,塌 方体延伸至临时支护第一榀工字钢处,第一榀临时支撑钢 拱架已经明显变形,塌方体将整个掌子面几乎封闭。 经塌方稳定后观察,塌方段塌方体堆积高度2~3m左 右。塌腔高度7~8m,且向左洞方向发展约5~6m,约在 K92+825处塌腔几乎呈竖直状,岩体相对稳定。 一_ 5.4(4)依次再施工一组工字钢支撑。施工第二组工字钢 时,在工字钢中腹部预留小导管工作孔,待工字钢就位后按 照环向间距40cm,120。范围内打设单根长4m的Q42×3. 5mm小导管并注浆,依次通过塌方段。 (5)塌腔内按梅花型2.0~3.0m间距布设长度不小于 1.5m的 ̄0125mm泵送混凝土管道。 (6)在塌腔体上方泵送厚度不小于lm的C25混凝土 形成护拱,在砼强度未达到5Mpa前不得开挖施工。再向 拱顶送入轻质缓冲材料(如沙或锯末等)厚度不小于lm。 5.3支护参数的调整 (1)二衬结构调整:YK92+825~YK92+835段按照 XXS4a参数施工,YK92+818~YK92+825段按照XXS5a 参数施工。 (2)YK92+8O8~YK92+818段按照XS5b参数施工, 取消仰拱初期支护。 ’ 注意事项 掌子面透水 塌方体破碎 (1)该段开挖均采用三台阶留核心土法开挖,尽量减少 圈1掌子面透水 4原因分析 通过分析,导致本次塌方的原因主要有地质原因和施 工原因两个方面。 4.1地质原因 (1)现场地质情况与设计不符。设计围岩级别为 XXS4b,而根据实际地质情况判断为XXS5b。初期支护偏 弱,不能承担围岩压力,导致隧道塌方。 (2)围岩存在破碎带和软弱夹层,致使围岩自稳性很 差,也是导致隧道塌方的原因。 (3)多次连续降雨是导致隧道塌方的诱因。 (4)层状片岩具有一组平行结构面,且岩层走向垂直于 隧道前进方向。该结构面的结合程度较差,云母含量较重, 结构面遇水软化,降低了力学指标,致使围岩整体性降低, 围岩发生层阊错动而导致隧道塌方。 4.2施工原因 (1)爆破工艺控制较差,用药量大,没有实施弱爆破和 光面爆破,导致超挖严重,围岩受损。 (2)洞内排水不畅,围岩遇水变软,自稳性显著下降。 (3)拱部工字钢置于下台阶的岩石上,而下台阶岩石遇 水变软,强度变低,无法支撑拱部围岩压力,导致拱顶下沉。 (4)仰拱未及时封闭,二衬未及时跟进,导致围岩变形 不能稳定。 5综合处理方案 5.1处理前的准备 (1)加固临时支撑。对YK92+825~YK92+835段 I18工字钢临时环形支撑,通过加强连接、补喷混凝土、增设 竖向支撑进行加固。 (2)加快仰拱封闭和二衬施工速度。在下断面开挖时, 采用跳槽落底施工,并及时闭合成环。每次开槽宽度宜为 2m(两榀钢支撑距离)。二衬施工至YK92+828处。 5.2塌方段处理 (1)渣堆表面采用10cm厚喷射混凝土封闭。 (2)K92+825~K92+818段施工时,边墙、拱部采用 I 20b工字钢,间距0.6m。并采用超前双层 ̄p42*3.5mm 的注浆小导管进行围岩加固和封水,单根长度4.0m、环向 间距40cm,120。范围内布设。 (3)拱部工字钢采用2榀一组进行安装。将2榀I20b 工字钢用钢筋连成整体,并在工字钢内、外侧各挂设一层 8钢筋网,在钢筋网外侧挂胶合板,用挖掘机配合人工安 装就位,分层喷射混凝土。 --——266--—— 爆破。开挖施工完毕后尽快施工仰拱、二衬。 (2)左洞在施工至本段时要采取弱爆破方式通过,尽量 减少施工对本段的扰动。 (3)加强监控量测及超前地质预报工作。 6处理效果评价 (1)在对YK92+825~YK92+835段采用工字钢临时 环形支撑并加固后,在塌方处理过程中,通过监控量测数据 来看,拱顶下沉与周边收敛几乎为零,说明通过加设临时环 形支撑后,初期支护抵抗住了隧道围岩的压力。 (2)通过双层注浆小导管与设置护拱通过塌方段,既加 固了围岩,封住了裂隙水,提高了围岩的自稳性,又保证了 施工人员的安全。在施工过程中,未发现另外的坍塌与护 拱的变形,说明该方案可行。 (3)通过加强YK92+808~YK92+818段的初支参 数,配合三台阶留核心土法开挖,未出现围岩坍塌与变形, 说明该方案可行。 (4)目前,该塌方段二衬混凝土已施工完成,未发现有 开裂等病害,说明二衬结构的调整可行。 7 结语 (1)隧道塌方的原因多种多样,但地质因素是决定性 的。在隧道施工过程中,必须建立设计一施工检验一地质 预测一量测反馈一修正设计的一体化施工管理体系,以不 断地提高和完善隧道施工技术。 (2)塌方的处理必须建立在对塌方正确认识的基础上, 一般的处理原则是先巩固后方,防止塌方扩大,然后以安全 的后方为依托再向前进行处理。 (3)采用浇筑混凝土护拱并配合小导管注浆来通过塌 方段的方法,是一个比较方便、安全、可行的方法。 (4)在软弱围岩地段开挖施工中,应严格遵循“短进尺、 弱爆破、早支护、勤量测”的指导方针。实践证明,紧支护并 及时初喷至关重要,因为软弱围岩中几个小石块的松动,很 可能会造成更大范围的松动,且隧道开挖后围岩暴露时间 过长,容易产生风化和降低围岩的自稳性。 (5)在自稳性差且强度较弱的片岩地区,隧道上断面开 挖但初支还未闭合成环的时候,适当的设置一些临时支撑 很有必要。往往有些隧道还未来得及封闭成环,围岩就已 经发生了大变形,甚至导致塌方。 参考文献 [1]湖北省交通规划设计院[J].谷城至竹溪高速公路施工图设计文 件(第T.14册),2010,(2). [2]关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社.2003.