绍兴酒股份有限公司 废水处理工程改造方案设计报告
一、概述
股份有限公司废水处理工程原设计于1997年,用于处理每日60吨的高浓度米浆废水,随时间推移,原污水处理设施已部分老化,工艺流程也需有部分改进,因此,我公司接受了企业的委托编制以下改进方案。 二、污水水量与水质 1、水量
日处理高浓度米浆废水60吨/天; 2、来水水质
平均化学需氧量(CODcr): 35000mg/L 平均生化需氧量(BOD5): 18000mg/L pH值: 4~5 3、出水水质
废水经处理后主要出水水质应达到如下指标: 平均化学需氧量(CODcr): ≤1000mg/L 固体悬浮物(SS): ≤400mg/L pH值: 6-9
高浓度米浆废水经处理后,达到设计出水水质,再与低浓度废水混合,达到排放标准后进入XX市截污管网系统。
三、污水处理工艺 1、原有工艺路线框图
原工艺采用厌氧(UASB)—好氧(SBR)联合处理的工艺路线,其工艺路线框图如下:
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高浓度米 浆废水 蒸汽加热 水封 沼气 贮气柜 水封 接入锅炉燃烧
调节池 UASB反应器 中间水池 泵 SBR反应器 剩余污泥 外排至泵站 回流泵 污泥浓缩肥料外运 图一:原有污水处理系统工艺流程框图
2、改进后的工艺流程框图
原工艺设施存在以下问题:
1)厌氧反应器容积偏小,停留时间偏短;
2)好氧反应池(SBR)为单只,连续运行时出水将带出好氧污泥; 改进后的工艺流程框图如下:
高浓度米 浆废水 蒸汽加热 水封 沼气 调节池 UASB反应器 SBR反应器 沉淀池 上清液外排至泵站 贮气柜 水封 接入锅炉燃烧
沉淀污泥 回流泵 污泥浓缩肥料外运 图二:改进后污水处理系统工艺流程框图
3、污水处理系统改进的主要内容
1)改进厌氧罐结构,取消中间水池,原有厌氧消化液自流至第一曝气罐中,然后流入第二曝气池曝气。
2)将原中间水池改建为第二曝气池,上清液外排。 四、主要工艺装置修改说明 1、厌氧罐
通过将原厌氧罐加高的方法,增加厌氧反应器的容积,延长其水力停留时间,
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加强其处理效果。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 高度 内容 容积 直径 圆筒高度 锥筒高度 布水系统 三相分离器系统 溢流槽系统 回流水系统 保温层 其它 原有厌氧反应器 300立方米 8米 5.4米 2米 改进后厌氧反应器 450立方米 8米 8.4米 2米 维护修改 维护 重建 新增 维护与扩建 维护与扩建
2、中间水池改建为第二曝气池
在原有中间水池上增加二米高度(钢结构)和中心管导流筒,将其改建成第二曝气池,上清液出水通过蝶阀自流排水。
3、原曝气池中曝气装置改建
将原曝气池中的曝气系统更新,更换为微孔橡胶盘式曝气器以增加曝气效率。
4、预计各单元处理效果
处理单元 水量(t/d) 滞留期(h) CODcr(mg/L) 去除率 BOD5 (mg/L) 去除率 pH值 调节池 100 35000 18000 4~5 UASB厌氧反应器 100 108 3500 90% 1440 92% 7~8 好氧曝气池 100 12 1050 70% 360 75% 6~9 沉淀池出水 100 18 <1000 10% <350 10% 6-9
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