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客运专线隧道湿喷工艺

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第36卷第6期 2 0 1 0年2月 山 西 建 筑 SHANXI ARCHITECTURI V01.36 No.6 Feb.2010 ・299・ 文章编号:1009—6825{2010)06—0299—02 客运专线隧道湿喷工艺 陈忠耿 摘要:结合新建铁路石一武客运专线赶鸡山隧道工程实践,介绍了现场施工过程中采用湿喷工艺存在的问题并进行分 析,阐述了所采取的对应措施,总结出施工时应注意的事项,以期为今后类似工程施工积累经验。 关键词:客运专线,湿喷工艺,问题,原因,对策 中图分类号:U455.4 文献标识码:A 1 工程概况 新建铁路石(家庄)一武(汉)客运专线赶鸡山隧道位于湖北省 3现场施工情况 赶鸡山隧道,根据设计要求,全隧道喷射混凝土要求采用湿 武汉市黄陂区境内,隧道起讫里程为DKl138+422~DKl138+ 喷工艺,洞身喷射混凝土设计标号为C25。赶鸡山隧道初支于 323,全长1 901 m,其中V级围岩631 m,IV级围岩350 m,Ⅲ级 2009年2月6日开始采用湿喷工艺。 围岩920 m。隧道设计为单洞双线隧道,洞内采用无碴结构,设计 3.1湿喷混凝土施工人员 行车速度为350 km/h,工程主体结构设计基准期为100年。 输送混凝土司机1人;搅拌机操作人员1人;上料装载机司机 2小组简介 1人;喷手2人;上料人员6人;机修人员1人;值班人员1人。 为强化质量管理,攻克湿喷混凝土技术难关,中铁十一局集 3.2机械设备 上料装载机1台;混凝土输送车1台;JSS00拌合机1台; 团石一武客运专线TJⅡ标项目部四分部根据设计单位、业主、监  理单位、局指挥部的要求,对赶鸡山隧道初支喷射混凝土采用湿 TK500湿喷机2台;湿喷料斗1个。喷工艺。为保证质量、进度要求,项目部特成立在项目副经理领 3.3湿喷工艺施行情况 导下的QC活动小组,并将小组成员职责明确,责任到人。 3.3.1第一次湿喷情况 连接导轨和主梁,它受到施工活荷载、重力荷载、风荷载等荷载的 2)拆模。第六步:1)进入标准爬升阶段;2)又一次浇筑混凝土。 联合作用,具有强的抗垂直力、水平力和弯矩作用。 6液压自爬模的优点 液压自爬模板体系相对传统的爬架体系有许多优点:1)液压 爬模可整体爬升,也可单榀爬升,爬升稳定性好。2)操作方便,安 4.4液压爬升系统 液压爬升系统包括:液压泵、油缸、导轨、上轭和下轭。 1)液压泵和油缸:液压泵和油缸向整个爬模系统提供升降动力。 全性高,可节省大量工时和材料。3)一般情况下爬模架一次组装 2)导轨:导轨是整个爬模系统的爬升轨道,它由2根[20槽钢 后,一直到顶不落地,节省了施工场地,而且减少了模板(特别是 及一组梯档(梯档数量依浇筑高度而定)组焊而成,梯档间距300 rFfn, 面板)的碰伤损毁。4)液压爬升过程平稳、同步、安全。5)提供全 供上下轭的棘爪将载荷传递到导轨,进而传递到埋件系统上。 方位的操作平台,不必为重新搭设操作平台而浪费材料和劳动 3)上、下轭:上、下轭是爬架与导轨之间进行力传递的重要部 力。6)结构施工误差小,纠偏简单,施工误差可逐层消除。7)爬 件,改变轭的棘爪方向,实现提升爬架或导轨的功能转换。 升速度快,可以提高工程施工速度(平均10 d一节段),最快的可 5施工流程 爬升架体一绑扎钢筋一模板清理刷脱模剂一埋件固定模板上一 达到8 d。8)模板自爬,原地清理,大大降低塔吊的使用。 ZL-ZPM100型液压自爬模板体系具有操作方便、安全性高、 混凝土浇筑完后一拆模后移一安装附墙装置一提升导轨一 7结语 合模一浇筑混凝土。 爬升速度快以及节省机具、材料等特点,其在甘竹溪特大桥主塔 第一步:1)安装模板完毕;2)浇筑混凝土;3)施工人员在平台 的应用取得了显著的经济效益,为以后类似施工提供了经验。 绑扎钢筋。第二步:1)拆模、后移模板;2)插导轨;3)爬升。第三 参考文献: 步:1)爬升到位;2)安装吊平台;3)开始合模。第四步:1)合模完 [1]张毕;2)浇筑混凝土;3)提升导轨、爬升架体。第五步:1)浇筑完毕; 绮.下承自行式移动模架制梁线形控制技术[J].山西 建筑,2008,34(31):156—157. Ganzhuxi especially big bridge primo tower hydraulic pressure self-motion climb moulding-board system briefly introduction ZHANG Rong-guang Abstract:This paper briefly introduct Ganzhuxi especially big bridge primo tower ZL-ZPM100 type hydraulic pressure self-motion climb moulding-board system.It points out that the system have the excellence of handle facility,high security,rapidness climb-speed,economiza— tion tool and material,it’S use in the Ganzhuxi especially big bridge is economy. Key words:especially big brige,prdimo tower,hydraulic pressure,self-motion climb moulding-board system 收稿日期:2009—11.18 作者简介:陈忠耿(1973一),男,工程师,中铁十一局集团第四工程有限公司,湖北武汉430000 ・ 300 ・ . . 2第3 0 6卷 6暂 1 0 2年 月 山 西 建 筑改进后喷混凝土情况:2009年2月15日Qc小组对改进后 1)用时:9 h。2)喷射混凝土实际方量:36 m3,平均4 rn3/h。 检查结果见表2,表3。 3)混凝土坍落度:16 cm。4)存在问题:a.堵管。b.喷射混凝土回 的喷射混凝土进行检查,弹量大。5)原因分析:混凝土坍落度过大,造成喷射混凝土在喷 5施工过程中注意事项 射面上形成流体;混凝土粘度过大,造成堵管;砂未过筛。6)处理 1)原材料要求:施工用水应经当地质量检查部门检验合格, 措施:调整配合比,并按调整配合比作一天强度试验,预留试件 不含影响混凝土性能的矿物质成分,砂筛分后剔除超径石,细度 28 d抗压强度试验,调整水灰比。 模数F.M=2.2~2.6为宜,碎石最大粒径不得超过15 mm,速凝 3.3.2第二次湿喷情况 剂采用液体,混凝土坍落度控制在8 LⅥl~12 CITI。2)机械操作要 1)用时:7 h。2)喷射混凝土实际方量:35 m3,平均5 m3/h。 求:开机前操作者应做好以下几个方面:a.检查所用材料情况,材 3)混凝土坍落度:14 cm。4)存在问题:表面不平整,设计要求平 质满足上述要求后方可使用。b.检查料斗有无杂物,速凝剂液面 整度,采用2 m靠尺,最大不超过10 cm,实测12个点分别为:9, 高度,调节计量泵,使速凝剂添加比例符合混凝土配合比设计要 12,13,7,12,15,8,13,16,13,17,14。不满足设计要求,同时混凝 求。c.检查压力控制器的动作压力是否与输送距离等相关参数 土面呈尖锐状,不满足防水板、土工布铺设要求。5)处理措施:调 相适应,一般设定值的选择大于工作风压0.1 MPa~0.2 MPa。 整配合比,砂石量,配备辅助喷浆工,对堆积成蘑菇状喷射混凝土 d.接管,防止混凝土喷射管出现拐弯和憋劲现象。e.检查电路, 面进行处理,特别是拱部。 3.3.3第三次湿喷情况 电压是否在机械所规定的范围内。f.检查转子转动方向是否与 所标方向一致,观察吸入管内的液体流动是否正常,喷嘴有无堵 1)用时:8 h。2)喷射混凝土实际方量:44 m3,平均5.5 m3/h。 塞。g.按上述方法检查完毕确认无误后,向料斗中加人约半斗砂 3)混凝土坍落度:14 cm。4)存在问题:拱顶部分回弹量过大,保护 浆,启动主电机,将砂浆转入转子腔和气料混合腔。h.向斗筛加 层厚度不足。5)处理措施:调整混凝土坍落度,调整速凝剂掺量。 3.3.4第四次湿喷情况 满混凝土,振动,使混凝土进入料斗。i.完成上述工作流程后,开 机并观察风压值的变化;一般工作风压:喷边墙0.2 MPa~0.5 1)用时:7 h 30 min。2)喷射混凝土实际方量:42.8 m3,平均 MPa,喷拱部0.3 MPa~0.45 MPa,但要根据喷嘴出料情况来调 5.7 m3/h。3)混凝土坍落度:12 cTn。4)喷混凝土表面平整度、保 整主风阀的开度。3)施工注意事项:a.喷射过程中,机器操作都 护层厚度各实测10点,见表1。 表1湿喷混凝土质量检测表 保护层厚度cm 必须与喷射手保持好联系,出现异常应能及时作出反应。b.缓慢 打开主风阀前,系统风压应不低于0.5 MPa。c.做好开机前的各 项检查工作,包括原材料、料斗、风压、电压、管路敷设等。 表3赶鸡山隧道出口湿喷混凝±统计表 (DK1138+181一DK1138-I-178上台阶) 设计喷混凝 实测平均 25 39 i.3 2 3 3 3 0 3 5 3 5 4 2 3 6 3 1 1. 1 1. 1 l I.1  3 5 3 4 1. 1. 4对策实施 实施一:2009年2月14日晚,QC小组召开讨论会议,针对现 设计喷混 18.3 理论喷混 29.6 实际喷混 39 回弹量 % 31.8 场实际存在的情况,进行讨论分析,认为存在以上问题的主要原 因是混凝土坍落度过大、混凝土粘度过大、喷手操作方法不对、 外加剂掺人量过大。 土厚度/cm 厚度/cm 凝土量/ 13 凝土量/m3 凝土量/m3 注:1)机械设备:3 ̄,1500岩烽湿喷机2台,混凝土输送车2台,JS5OO拌合机 1台,上料装载机1台,空压机2台(20m3/min)。2)施工人员:喷手2人, 上料人员8人,现场值班人员1人。3)喷混凝土总用时:7 h 40 min 实施二:调整水灰比,控制混凝土坍落度。边墙喷射时混凝 土坍落度控制在10 cm~14 cm,拱部施工时混凝土坍落度控制在 8 cm~12 em。 6活动效果 1)总结一套较好的湿喷混凝土施工方法,在该标段范围内隧 道现场施工作为样板标准推行,更好地为今后类似施工提供借鉴 经验。2)通过关键工序的控制,工程质量稳步上升,湿喷混凝土 同时满足施工进度要求、环保要求、节约成本。 表2赶鸡山隧道出口湿喷混凝土统计表 (DK1 138-I-200.4 ̄DKI 138+197.6上台阶) 满足客专线隧道喷射混凝土质量要求, I设计喷混凝土l实测平均I 设计喷 l 理论喷 l 实际喷 J回弹量I 质量、进度得到彻底解决,l注:1)机械设备:TKS00岩烽湿喷机2台,混凝土输送车2台,Js500拌合机I 7体会及下一步打算 1)体会:通过Qc活动,掌握了湿喷工艺。通过本次Qc小组 I I l台,上料装载机1台,空压机2台(20m3/rain)。2)施工人员:喷手2人,l 上料人员8人,现场值班人员1人。3)喷混凝土总用时:8 h 3O rnin  l实施三:调整速凝剂掺入量,边墙掺人量控制在2%,拱部掺 人量控制在4%。 活动的技术经验交流,使我们个人技能进一步提高,达到预期的 效果。2)下一步打算:本Qc小组有待对所施工的赶鸡山隧道湿 喷混凝土施工全过程进一步总结,找出其中现仍存在的不足之 处,为下一次遇到类似工程施工积累宝贵经验。 参考文献: [1]伍军.大跨度隧道施工与围岩加固浅析[J].山西建筑, 2008,34(31):319—320. 实施四:调整骨料级配,控制原材料质量,所用石子粒径不得 大于15 1Tlnl。 实施五:增加混凝土运输车辆。 实施六:采用光面爆破,控制超挖量。 On wet-spurting craft on passenger special line’S tunnel CHEN Zhong-geng Abstract:By combining with the project practice in Ganjishan turmd project laong Shijiazhuang tO Wuhan passenger special line,the paper in— troduces the problems in the adoption of the wet—spurting craft in the fidd construction problems and analyzes these problms,iendicats thee measurse in the projeets,and sulns up some prcauteions for the construction,SO as to accumulate experience for similar projects. Key words:passenger specil laine,wet—spurting craft,problems,n s。nS,strategies 

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