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电子工艺实习论文

来源:化拓教育网
微电子工艺实习报告

一、实习目的

1、了解和熟悉电子元件的表面封装技术;

2、掌握电路板(PCB板)的制作流程及各道工序的工艺; 3、掌握电子元器件(包括集成电路、贴片元件等)的焊接技术

二、制作的题目:

音调可调小功率放大器

图1 音调可调小功率放大器原理图

说明:1、(RP1、RP4)、(RP3、RP6)、(RP2、RP5)为 同轴双联电位器,分别用于低

音、高音及音量调节。 2、最大输出功率1.25W。 3、要注意合理分布去耦电容。

三、感光板制作PCB板的步骤过程

(一)建立原理图文件

根据题目的要求,使用Altium Designer软件,新建一个原理图文件SchDoc,按照给出的原理图,先画好相关的库文件,如TDA2822M,然后放入元件,并准确连接好线路,以及元件的标号名称、封装格式等。

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(二)生成PCB文件

新建一个PCB文件Pcbdoc,先画好相关元件的封装,如LM324N, 然后将先前画好的原理图Update到新建的PCB文件中,DRC检查无误后,在新建的PCB文件中,完成布线工作。完成的电路板图如下图所示:

图2 音调可调小功率放大器PCB图

(三)打印菲林

电路板的制作可以使用感光板也可以使用覆铜板,但是为了结合现有的材料,感光板,所以决定使用感光板。鉴于实验室的与制作的方便,我使用的是硫酸纸,喷墨式打印机打印,据说这种方法的效果 没有比较差,没有比选择透明的菲林用激光打印机来打印的方法的效果好。

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图3 音频可调小功率放大器打印后的菲林纸图形

(四)曝光

准备刀子,感光板,打印好的菲林纸,台灯,透明玻璃板,钟表

用比较锋利的刀子把感光板裁成需要的大小,这里裁成的大小是10cm*7cm。用刀子把裁割的板子上面的毛边刮掉,将感光板上面的那一层白色的保护膜撕掉。玻璃放在比较平整的台面上,然后感光板放在玻璃上面,注意绿色的曝光面朝上。将打印好的菲林轻轻铺在感光板上,并对好位置,注意菲林纸的正反面,将另外一块玻璃压上,利用上面那块玻璃本身的自重使曝光板和菲林紧贴在一起。注意,整个过程必须要在两分钟内完成,并且不要刮到感光板的绿色面,以免造成电路图的断线。

确认无误后,开始曝光。采用日光台灯曝光,台灯和感光板的距离约为5cm,开始曝光后,记下这时的时间。由于使用的感光板,已经存放了一段时间,因此要适当延迟曝光时间,这里曝光15分钟左右。注意曝光时间,不要太多也不要太短。 (五)显影

在曝光的15分钟内,还有一件事必须要做的,就是配制显影剂。在一个塑料盆里,将显影粉和水,按照1:20的比例调好,注意水不要放得太多,稍微能淹没平放的板子就行。摇晃盆子,使显影粉充分溶解到水中。将曝光后的感光板尽快放入调制好显像剂的盆中,左右摇晃盆子,待线路慢慢显示出来。等到线路完整显示出来后,即可把感光板取出来。感光板取出来后,要用水冲洗一下,并用柔软的布或者纸巾把水吸干,仔细看线路是否短路或者断路的线,线与线直接出现了短路,用刀将上面的造成短路的绿膜刮掉,保证线路不短路;如果线出现了断路,就用相对细的油性笔连起来。由于显影这步骤,是整个PCB制作的过程,因此显影的好坏,直接影响到PCB的质量问题,因此务必要在此步骤,多加留意。 (六)蚀刻

将塑料盆子洗干净后,将三氯化铁放入塑料盆中(注:不能用金属盆),按250g三氯化铁配1500ml-2000ml的水进行调配,水量刚好覆盖感光板即可。三氯化铁充分溶于水中后,将已显影的电路板放入盆中进行蚀刻,如显影过程一样,蚀刻的过程当中也不停的晃动盆子,使蚀刻均匀并可加快蚀刻速度。留意感光板的蚀刻效果,三氯化铁溶液与已显影的感光板上面的裸露的铜发生化学反应,蚀刻过程中会发现铜会慢慢的溶于溶液中,当线路清晰可见时,即蚀刻完成。这过程大概3分钟以上,看溶液的浓度而定。蚀刻完成后将电路板取出用水轻轻冲洗即可。此时,如果还存在短路,可以小刀把铜刮掉。

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(七)钻孔

根据孔径的大小,选择适当的钻头,有0.5mm,0.8mm,1mm不等,一般情况下,打出来的孔刚好能与蚀刻的板子上面的孔的大小一致,孔径刚好能插入元器件的引脚为宜,如果不能插入,就要改用较大的钻头重新再钻一次。 (八)焊接

钻孔完成后 ,把相关的元器件插入的正确的位置上,主要正反面。使用电烙铁和焊锡将主要的元器件焊接好,从低到高,逐渐把元器件焊接好。 (九)测试

电路焊接完成好,先用万用表检查电源线与底线是否存在短路现象,尤其是芯片位置。如果正常,即可上电。接上电源5~9V,功放正常。接入音频信号,检查是否高低音是否可调,一切正常后,作品完成

四、遇到的问题与解决方法

1、感光板质量问题

工艺使用的感光板是班里集体分发的板子,由于该板子存在一定的质量问题,结果导致很多同学按照正常的PCB制作步骤,却无法成功地做好PCB板。在显影的过程中,我也遇到了这个问题。显影差不多结束的时候,发现线路显影得不够彻底,刚开始以为显影粉不够,添加显影粉后没有任何变化,因为曝光失败了,没想到却意外发现,显影完的板子还有一层薄绿膜,于是我取出感光板,用水冲洗了一下,然后使用废弃的牙刷,将感光板刷了一次,这次线路清晰可见,显影效果非常好。 2、原理图存在缺陷

上电测试后,发现扬声器的声音不正常,声音断断续续。经检查,电路连接没断路,没短路一切按照原理图连接。经过对电路原理图的分析与解读,我发现了,电路图中芯片附近的电源线与底线之间缺少了几个滤波电容,导致了音频电路发生了自激现象。解决方法在芯片的电源端与接地端并联一个电容。 3、两个扬声器效果不一样

声音相当正常后,发现两个扬声器的发音效果不一样,一个清晰饱和,一个嘈杂小声。经过示波器的检测发现,两端的输出波形基本一致,效果不应该如此,分析后得出其中一个扬声器是次品!解决方法,更换一个扬声器,音质恢复正常。经测试,音量可调,高低音可调,作品完成。

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五、总结

本次工艺实习,我选择的是音调可调小功率放大器,既熟悉了对音频放大的基本原理,也巩固了很多电子方面的专业知识,包括模拟电子,数字电子,高频电子等。通过本次的工艺实习,我掌握了电路板的制作流程和各道工序的工艺,对电子元器件的基本常识,表面封装技术及焊接技术有了更深入的了解,对电路的分析,检测与维修等方面积累了不是宝贵的经验,这对我们毕业后的工作很有帮助。理论与实际相结合也很重要的,在制作的工程中,如果完全按照说明书所说,不懂的灵活变通,往往会导致失败,还要注意其他相关问题与技巧。比如:曝光时候,要注意把握曝光时间,光照的强度和菲林纸的距离等,很多同学很容易在此步骤失败;曝光完的板子不能在日常时间下暴露太久时间,否则效果不好,甚至导致前面的曝光无效,最好是一曝光完就放入盆中;在显影和蚀刻的过程中,感光板的绿色面要朝上,以免盆底刮花电路图等。

总的来说,虽然本次的工艺实习遇到的困难不少,但也达到了理论与实际相结合的目的,在巩固知识的同时,也锻炼了自己的实践能力,使自己对未来有了更多的信心。最后,对给过我帮助的所有同学和各位指导老师再次表示忠心的感谢!

六、附录:

附录1 元件清单表

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附录2 实物图

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