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水平井酸洗工艺

来源:化拓教育网
水平井酸洗工艺

作者:范龙庄等

来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》 2014年第1期

范龙庄 陈俊成 李瑞生 (渤海钻探井下作业分公司)

摘要:水平井酸洗工艺,就是针对水平井裸眼井段泥浆污染,经酸蚀泥饼和暂堵带,从而达到解除水平井裸眼井段表皮污染堵塞,提高油气层的渗透性。

关键词:水平井 酸洗

0引言

随着钻井技术的不断完善和成熟,水平井在油田开发过程中占有越来越重要的位置。通常人们把最大井斜角接近或达到90。,且具有一定水平位移的井称为水平井。

水平井由于井筒直接穿入油层,大大增加了泻油面积,大幅度提高了油井产能。水平井质量不断提高,水平井数量急剧增加。

水平井倾斜角大,射孔枪难以下入:而水平井的割缝筛管完井技术恰好能解决这个难题。但是,割缝筛管完井使钻井过程中的压井液大量漏失,对地层造成了严重的污染。

水平井酸洗工艺,就是针对水平井裸眼井段泥浆污染,经酸蚀泥饼和暂堵带,从而达到解除水平井裸眼井段表皮污染堵塞,提高油气层的渗透性。

1台8平1井酸洗施工工艺

1.1基本概况

该井位于河北省深州市大堤乡英武村东500米,是华北油田第二口采用割缝筛管完成的水平井,于2012年9月28日完钻,完钻井深23 17.0米,井底垂深1897.63米,靶点是NgII号油组3号层。(图1)

1.2井况分析

该井在钻井过程中,钻井泥浆浸泡时间长达20多天,在进入油气层前100米加入了阳离子乳化沥青,超细Ca-C03,在井壁周围100米内形成了有效渗透率接近于零的屏蔽环。另外,该井因设计失误,误用了重晶石粉作加重剂。为解除钻井泥饼对地层油流通道及割缝筛管的堵塞,确保割缝筛管完井后达到预期的产液能力,投产前必须对该井进行酸洗解堵,彻底清洗裸眼井壁和暂堵带;然后再充填完井保护液。该井水平段钻遇一段泥岩,为防止泥岩垮塌,须在酸洗后利用管柱使管外封隔器胀封,以便对泥岩地层实施封隔。

1.3酸洗管柱结构

密封插管+水平球座+油管+K344-1 15封隔器+油管+节流器+油管+K344-115封隔器+油管+皮碗封隔器+油管+泻油器+油管+校深短节+油管至井口(管柱结构如图2)。

1.4酸洗作业的施工原理

从油套环形空间注入处理液,后关油管闸门,反挤顶替液,使处理液进入需要解堵的井段,关井后,处理液与泥饼及屏蔽暂堵带充分反应,在用完井保护液替出井内多余的处理液,达到解堵的目的。

1.5施工过程

1.5.1通井、刮削、洗井

首先下入DllOmm梨形通井规,探入工井底后,替出井内泥浆,起出通井管柱;再下入

G×140刮削器,反复刮削盲板位置和封隔器坐封井段,用2倍于井筒容积的2%氯化铵溶液反洗井,后起出刮削管柱。

1.5.2酸洗、胀封

下入酸洗胀封管柱,经二次校深,调整管柱后,将插管插入孔座。先反替12%盐酸2.2rn3,后关油管闸门,挤入顶替液2%NH4CI溶液15.75rn3,关井反应42min后,用2%NH4CI溶液

50rn3反洗井,替出井内多余的酸液:正打压至设计压力,使管外封隔器坐封,起出酸洗作业管柱,酸洗作业完成。本次酸洗作业过程中共漏失酸液及2%NH。CI液30m3。

1.5.3抽汲排液求产

抽汲排液求产是试油过程中的最为重要的工序,可以使我们获得地层油气水的性质,准确地认识油气层。本井的抽汲工作是从1 0月1 5日开始至1 9日结束:产油38.72m3,原油含水62~14%,含气10%,产水31.74rn3。

1.5.4完井

本井抽汲结束后,下入防落物封隔器,以防止井下落物进入水平井段。下入LGB500螺杆泵,完成在1263.72m投产。经质量回访,该井日产原油69rn3。

2结论与建议

①水平井酸洗工艺在本井获得成功,有效地解除了地层堵塞,提高了油井渗透率,达到了提高油井产能之效果。

②本次酸洗工艺设计中,校深短节距离泄油器只有7m,校深时容易将泄油器断销碰断,造成返工。现场施工采纳正确建议,修改施工方案,保证了安全施工。

③本次施工工具由华北石油采研所提供,工具扣型多为D73mm平式油管扣,而现场油管多为D73mm外加厚油管,施工时有很多不便,以后应结合现场情况改进扣型。

作者简介:

范龙庄(1970-),男,河北阜城人,大专,助理工程师,现从事试油现场作业。

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