安全系统专题会会议纪要
2月7日下午,公司安全系统在制造部会议室召开专题会议,各分厂、部室主管安全领导和安全员参加了会议,宋学镜副总经理在会上做了指示,安技部通报了6日集团公司安全标准化岗达标验收情况,对在验收中提出的问题和验收标准进行了对比,并对下一步安全标准化岗达标验收整改进行了部署,最后宋副总经理对公司安全管理提出要求:
一切从零开始,扎扎实实去做好安全基础工作。以加强班组建设为突破口,以班组保岗位,以岗位保工序,以工序保分厂,以分厂保公司,从而实现公司的整体安全运行。以班组为单位提出岗位检查内容,报安技部,最后形成35个岗位安全检查表和记录。安技部统一印刷,从明天开始认真组织好班前会。
1、建立分厂安全管理体系,一是要形成网络图;二是各分厂的八个制度的细化,包括危险源的确认、预案,要按照要求组织演练,要有记录;会议制度,检查记录,培训记录,整改记录等,一切活动都要留下可追溯的痕迹;三是抓安全检查要发挥车间、班组的作用。
2、加强培训,一是安技部组织好计划内培训;二是分厂二级培训;三是安技部在本周组织对116个班组长进行培训,教会班组长怎么来落实各项活动。
3、现场整改,下发整改计划,20日前整改完毕,没查出问题的单位要举一反三,进行自查。
附:集团公司安全标准化达标验收存在问题
安技部 2012年2月7日
集团公司安全标准化达标验收存在问题
一、管理方面
1、安全队伍体系建设需加强,公司、分厂安全管理人员未按规定配置,专业管理人员素质有待提高。
2、管理制度执行不到位,体现在安全培训方面,没有分厂、班组安全培训考试档案。没有新员工、转岗人员培训记录。员工个人安全档案填写存在问题。结构一职工2008年转岗,班组级岗位安全教育填写为2007年。
3、班组安全活动5项记录不全面,周五安全活动日记录过于简单。
4、岗位安全检查表针对性不强,液压分厂一班组设备当日点检下班执行,月点检提前填写到10日。
5、班组安全检查查出的隐患,如何处理不明确。 6、有的重点部位无应急预案,有预案的没有组织演练。 二、现场方面
1、各分厂电闸盒外壳无接地保护。
2、装配分厂消防栓水出口方向安装不合理,出口方向没有正对外面,不符合安全要求。其它单位的消防器材有超期未年检的、部分灭火器压力不足。
3、加工分厂天车驾驶室门和上舱门连锁开关失效、天车之间无
缓冲装置、结构分厂门吊无防撞限位,综合分厂过道车轨道两端无限位当铁。
4、结构分厂各种介质管道标识不清。
5、结构分厂、铸铁分厂烟尘大;加工分厂一台摇臂钻由于工件大,切削液流到地面。
6、结构分厂、综合分厂机床间距未达到安全距离。车床等不能正对通道安装,应有45度的斜度
7、加工分厂氧气瓶、乙炔气汇流排距离太近、换气扇没有开启,禁烟现场附近有烟头。
8、液压分厂液压组电葫芦操纵手柄油迹多。
9、现场检查提出结构分厂电焊工,有的使用自制的电焊把,不符合安全要求
10、结构分厂电焊工应发放的是防砸鞋和未戴防尘口罩,要求配置防砸绝缘鞋。
11、劳动防护用品费用投入不足。 12、电葫芦、及地面门吊需持证上岗。
安技部 2012年2月7日