您的当前位置:首页正文

原油调合优化控制系统设计与实现

来源:化拓教育网
炼油与化工 REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY 第24卷 原油调合优化控制系统设计与实现 周家庆 ,陈夕松 ,胡产计划处,江苏南京210033) 隼 ,刘轶 (1.南京富岛信息工程有限公司,江苏南京210061;2冻南大学自动化学院,江苏南京210096;3.中国石油化工股份有限公司金陵分公司生 摘要:由于原油品种和来源越来越复杂、性质波动大,人工调合已很难满足常减压蒸馏装置对原油 进料性质稳定的要求。文中设计了原油调合优化控制系统,可快速评价分析原油性质,以调合后性 质偏差最小(或经济最优)为目标,获取最优调合配方,实现原油自动调合。 关键词:原油;调合控制;快速评价;控制系统 中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1671—4962(2013)03—0022—02 我国多数炼化企业都面临着原油产地多元、 类为考虑生产成本等在内的经济最优优化目标。 文中设计的调合优化子系统支持这2种优化目标。 1.1.1性质偏差最小性质偏差最小是在满足一 定约束条件下,通过求解多种生产指标与设定值 偏差最小,得到各种参与调合油种的比例: 厂 、2 种类复杂、性质多变的问题,总体倾向是劣质及重 质原油比例持续升高,严重影响原油加工效率和 产品质量。常减压装置(CDU)是原油加工的主体 设备,CDU在生产中对原油的性质有严格的要求, 原油性质的相对稳定、均衡,对装置平稳操作、防 止设备腐蚀、生产优化至关重要。炼油企业目前广 泛采用人工调合,配比量不精确、安全性差。 1方案设计 (x)=∑ I ̄aji.T,i—Pj l ,=1 1 / ∑ =1 z=1 原油调合优化控制系统主要包括原油调合优 wX≤tB X≤ 化子系统、原油调合控制子系统、现场设备及仪表 和实验室数据管理系统4个部分,总体结构见图l。 原油调合优化子系统 Xm。 ≤X≤ (1) 式中 o(x)一目标函数;i一参与调合原油的掺 炼线个数即组分油个数,7一组分油或调合后原 油相关性质的个数;X一各组分油的占比, l性质偏差最小l 原油性质含量 l经济最优l 调合占比及罐存量等 原油调合控制子系统 x=[ z2…z ] ,x>0;,lJ一原油第J (广二=1,2… )种性质的权重, ,≥0;口 一原油 实验室数据 管理系统 l 流量偏差I I 原油流量 l 滚动修正l l 同步控制 第i条掺炼线即第i种组分油的第7种性质含量; 一i原油实际流量调节阀开度控制等 一原油第 种性质含量的调合目标, ≥0; 当前批次调合总量,砌≥0;t一当前批次调 l U : 1设备及够 , 、 合预计执行时间,f≥0;B一原油各掺炼线最大 l口 J n L J_ 组分罐一 …调合泵流量计 调节阀 CDU 静态  混合器\—/ 流速,B=[bl,62…6 ] ,B≥O;V一与各掺炼线 连接的各调合罐即各组分油可供调合总量, =图1原油调合优化控制系统总体结构 [ 1, 2… ] , ≥0; 。 和 分别为预先 1.1调合优化子系统设计 设定的各组分油占比的下限和上限, 原油调合优化问题可分为2类。第1类以调 Xm。n=lzl in,z2m。n…z mi 『,xm。n≥0 Xmax=lz1 , 2m … axr,xn1a ≥0。 合后的原油性质含量与目标偏差最小为目标;第2 基金项目:江苏省科技支撑计划项目,编号BE2012012 2013年第3期 周家庆,等.原油调合优化控制系统设计与实现 23 1.1.2经济最优 经济最优是在考虑调合后原油 性质满足要求的情况下,实现生产成本最小化: )=Ci.75 2=l ,, 、 i ≤I\l∑a l jidgi一 I/ ≤ 一 :1 wX≤tB BX≤ Xm n≤ ≤Xm (2) 式中 f 一第i种组分油的采购价格,C ≥0;其 余参数与式(1)相同。 系统运行时,原油调合优化子系统工作流程 见图2。 开始 本批次调合参数初始化 选择优化目标 选择参与优化的原油性质及其范围、 优化方式和权重 获取掺炼原油当前性质数据 计算掺炼原油调合占比 占比下发到原油调合控制子系统执行 否 本次调合完成 \丫 <堕 > 图2原油调合优化子系统工作流程 1.2调合控制子系统设计 调合控制子系统根据调合优化子系统给出的 最优调合占比和主需求流量(即各掺炼线混合后 总管线流量),计算各条掺炼线的流量。 Fs o= ×F (3) 式中 加为第i条掺炼线的初始设定流量,113。/h; ,为第i条掺炼线调合比例;F为主需求流量。 1-2.1流量偏差滚动修正原油流量的调合是按 一定的控制周期循环进行的。每经过1个控制周 期瞧,累积流量难免会出现偏差,该设计所提出 的方法能在当前控制周期中自动补偿上一控制周 期的累积流量偏差,实现流量偏差滚动修正。各 掺炼线按照计算的初始设定流量 加输出相应的 原料,进行调合;1个控制周期后,计算上1个控制 周期的累积流量偏差量△ F ( 一1); △∑Ff 一1)一∑F枷(走一1)一∑F 一1) (4) △ F 一1)一第i条掺炼线上1个控制周期 的累积流量偏差,m ; F (尼一1)一第i掺炼线上 一控制周期的实际流量,m ; F 一1)一第i掺 炼线上一控制周期的预期总流量,nl ;各掺炼线根 据上一控制周期的累积流量偏差量为 △∑F (七一1),修正当前周期的流量F却( ): F (k)=Fist-o( )+—a ̄F—亍,(k-1/ (5) ——式中 F (尼)一第i条掺炼线当前控制周期在累 积流量偏差修正后的流量设定值,m /h;F枷(志)一 第i掺炼线当前控制周期的初始设定流量,m /h; 丁~控制周期。 1.2.2原油流量同步控制 在有些情况下(如管道 受阻),当某掺炼线i的调节阀开度大于有效调节 范围的最大值,而当前实际流量F 依然达不到 要求时,系统能自动降低其它掺炼线的设定流量, 以保证流量之问比例不变,实现流量同步控制。 基于上述方法,得到第i条掺炼线的最终流量 设定值,采用PID算法调节阀门开度大小。 系统运行时,原油调合控制子系统工作流程 见图3 开始 设置本次调合参数 采集信号 计算掺炼线流量 ——T 一 计算阀门开度输出 否 调合是否完成 \/ J 是 <竺查> 图3原油调合控制子系统工作流程 24 炼油与化工 REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY 第24卷 APC控制系统在常减压装置的应用 王莲静 ,马昕桐。,满燕茹 ,李航天 (1.大庆石化公司炼油厂,黑龙江大庆163711;2.哈尔滨工业大学信息与电气工程学院,黑龙江哈尔滨150006) 摘要:分析了APC先进控制系统在常减压装置投用后,对装置操作平稳率、产品质量及侧线收率的 提升效果。表明APC系统的应用可使装置操作更加平稳,降低了操作人员的劳动强度;提高了产 品质量的控制精度,提高了目标产品的收率。 关键词:APC系统;常减压;平稳率:产品质量 中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1671—4962(2013)03—0024—03 该常减压装置的APC系统采用HONEYWELL 公司PROFIT CONTROLER(Rl60升级为R205)多 变量预测控制技术与FRACT10NATOR(R160升级 式投用。 1系统软硬件配置 系统的软件和硬件配置见表l;网络拓扑结构 见图1。 为R205)软仪表技术,于2010年11月底进行了正 2应用实例 2011年10月,金陵石化4 CDU原油调合优化 从图5可知,石脑收率稳定在20%左右,避免 原油性质波动给后续加工装置带来的不利影响。 3结论 控制系统成功上线投运。硫要求控制在2.5%,酸 值要求控制在1.0 mgKOH/g以下,石脑油收率要求 稳定在(20_+1)%。调合后原油取样硫含量、酸值见 图4,CDU侧线石脑油收率见图5。 设计的原油调合优化控制系统,综合考虑了 工艺设备等约束对调合配方的影响,以性质偏差 最小经济最优为目标进行优化调合,为CDU提供 满足性质要求的原油,实现原油流量自动配比。 现场实际应用结果表明,原油调合优化控制系统 可以避免原油性质波动给CDU及后续加工装置带 来的损害,并降低成本,提高劳动生产率,达到了 预期设计要求。 参考文献: 图4硫含量及酸值实际曲线 l 1 J Diaz A,Barsamian JA.Meeting changing fuel requirements with on—line optimization[J].Hydrocarbon Processing, 由图4可见,硫含量控制在2.5%以下,酸值控 制在1.0 mgKOH/g以下,满足4"CDU对硫含量和酸 1996,75(2):71—76. 12j Singh A,Forbes JF,Vermeer PJ,et a1.Model—based real—time 值的要求,保障了设备的安全。 optimization of automotive gasoline blending operations[J]_Journal fProocessControl,2000,10(1):43—58. [3]陆婉珍,褚小立.原油的快速评价[J].西南石油大学学报(自然科 学版),2012,34(1):1-5. [4]任家军.高油价下原油资源及生产方案优化的探讨[J].石油炼制 与化工,2007(1):5l一53. 收稿日期:2013—03—28 作者简介:周家庆,男,高级工程师,2007年毕业于河北理工大学控 图5石脑油收率实际曲线 制理论与控制工程专业,现从事原油调合优化控制工作。 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容