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丙烯压缩机故障分析与整改措施

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丙烯压缩机故障分析与整改措施 常 亮 (中海油气(泰州)石化有限公司,江苏泰州 225000) 摘要:针对丙烯压缩机润滑油油压差降低联锁停机问题,根据压缩机的工作环境和内部结构进行相应的整改,降低损耗,保证设备 长周期稳定运行。 关键词:压缩机;迷宫密封;刮油环;润滑油 中图分类" ̄:TQ051 0引言 文献标识码:B D OI:10.16621/j.enki.issnl001—0599.2018.03.41 在飞轮侧有轴封,可防止油和工艺气体泄漏到环境中。润滑油泵 可由曲轴直接驱动,将润滑油从油箱输到所有轴承。 连杆把曲轴的旋转运动转变为往复运动,由十字头、导向轴 中国石化某公司l4万 聚丙烯车间丙烯压缩机PK301 是迷宫密封活塞式压缩机,是国产化的第一套丙烯循环气压缩 机。由无锡压缩机有限公司生产,型号ZW一28.33/0.5—19,位号 PK301A/B,一用一备,技术参数见表1。主要工作介质为含有少 量TEAL和烃类的丙烯混合气。在聚合工艺中,PK301压缩来自 F301的丙烯混合气,提高压力返回聚丙烯高压洗涤塔T301进 承带动活塞杆上下运动。导向轴承顶部的刮油环可防止中间体 进油(图1)。活塞杆刮油环流出的润滑油流经曲轴箱孔后流回 油箱,活塞杆上部装有一挡油环,用来阻挡泄漏的润滑油。 压缩机气缸 与活塞间、活塞 行循环利用,是聚丙烯节能降耗的关键所在,压缩机的正常运行 是装置降低运行成本的保障之一。 PK301A/B自首次开工运行以来,经常出现曲轴箱油位消耗 杆与密封填料间 均采用非接触式 迷宫密封,不仅 排气无油,而且 气缸内不产生任 何粉尘磨屑,对 数据 1 2 快、中体带液和润滑油粘度下降、油压差降低现象,导致设备经 常性停车和更换润滑油(高熔脂几乎一天一换),严重影响装置 的正常生产,造成丙烯无法回收利用。 表1 丙烯压缩机操作与技术数据 项目 级数 吸入压力/MPa 吸人温度/℃ 压缩介质无任何 污染。由于无活 塞环,压缩机对 0.05 45 0.52 1lO 介质中含有的少 量固体颗粒物不 敏感。另外,从活 排出温度 排出压力/MPa 电机功率/kW 活塞排气量/(m3/h) l10 0.52 4oo 3597.9 16 4209 160 95.4 1.8 塞杆密封泄漏的 气体通过外部管 线,又被输送回 一783 4 4209 图1迷宫压缩机原理 排气阀数量/个 质量流量/(k ,h) 润滑油量/L 活塞材料 级入口。PK301共有气阀20只,其中一级入口8只,一级 口 8只,二级出人口各2只,人口气阀都有顶阀器,可控制压缩机流 量为3挡,分别为O%,50%,100%。同时,压缩机二级出口有一个 铸铁+铝合金 750 旁路,出口气体中有25%的流量经旁路控制阀和旁路冷却器后 返回一级缓冲罐入口,实现流量75%~100%的连续调节。 2设备及工艺流程 转速/(r/min) 1设备概况 丙烯压缩机附属设备包括入口过滤器、一级入口缓冲罐 D307、一级出口缓冲罐D308、级问冷却器E306、二级入口缓冲 罐D309、二级出口缓冲罐D310、相应阀门、管线及控制系统。T 艺流程(图2):丙烯混合气经F302过滤后进入T302,通过T302 中的洗涤油洗涤掉丙烯中的TEAL后进入D304,通过D304的 丝网除沫器分离掉丙烯中的烃油,然后经过压缩机进口过滤器 压缩机型号ZW一28.33/0.5—19,主机属于气压密封迷宫式 活塞压缩机,需经2级压缩至所需的压力。活塞无油润滑,并不 接触气缸。曲轴传动装置润滑使用长城L—DAB 150润滑油。压 缩机上的压力表可测出工艺气体压力。 从压缩机到电机的不均匀载荷通过飞轮的旋转质量补偿, 田设备管理与维修2018№3(上) 技术 造 进入D307,经二级压缩后进人T301,通过PIC341控制压缩机 人口压力。 雾无法及时排出,通过中间体串人到曲轴箱,污染并稀释润滑 油,使得润滑油运动黏度降低,油压差下降,被迫停机换油。另 外,烃油稀释润滑油,造成润滑油在润滑部件处形成不了油膜, 对运动件(轴瓦、十字头等)也会造成巨大损坏。 5整改措施 (1)更换刮油环,改善刮油效果,同时在导向轴承上增加2 D 个 8 mm回油孔,确保活塞杆从曲轴箱中带出的润滑油及时 通过回油孔进入回线,返回至曲轴箱。在活塞杆填料密封处 增加了2个刮油环,并且在中间体侧盖底部加3条排,并保 持小开度连续性排油,使活塞杆带进中体的润滑油和气缸中窜 过来的泄露工艺气体中所含烃类凝结油,都能通过中间体排放 图2 PK301机组流程 线及时排走。 改造后,机组运行一段时间,停机检查中间体没有积油,说 明刮油环更换后,刮油效果有了明显好转;润滑油位几乎没有下 3故障现象 (1)正常生产中,PK301各参数运行正常,曲轴箱润滑油油 降,说明润滑油回油量有足够保证。 (2)刮油环和中体排线改造后,曲轴箱润滑油油位得以 保证,但是在生产高熔指产品时仍会出现润滑油油压差快速降 低的问题。为解决C5+成分多的问题,把聚合反应的密度从 560 kg/m 提到570 kg/m 。分析数据显示,压缩组分的丙烯含量 提高,C5+的组分有所减少,但对润滑油使用工况改善的效果不 明显。 位下降迅速,几天就到达红线l/3以下。拆机检查,发现中间体 带液较严重。 (2)每次生产高熔融指数产品Z30S(22 28)r ̄1o min,压缩机 润滑油压从0.45 MPa下降到0.2 MPa(油压低报联锁值)仅用1d 时间,润滑油油压差下降超快,停机检查曲轴箱发现油位上涨了 l/3,分析曲轴箱内的润滑油(长城L—DAB 150)结果显示运动黏 度从150 mm2/s下降到39 mm2/s,润滑油含有烃油成分。 4原因分析 (3)为解决润滑油黏度降低的问题,公司各相关部门联合检 查,共同出谋划策对该机组进行了多处改造:①在中体侧盖底部 加排,排走进入中体的烃油;②在填料密封处,加刮油环,并 引管线把刮下的油排走;③在生产方面,调整聚合反应密度,减 少碳五以上物资(C5+)的产生;④缩短压缩气洗涤塔T302的洗 4.1活塞杆刮油环运行效果差 机组在运行过程中,十字头和导向轴承带动活塞杆做往复 运动,曲轴箱中的润滑油附着在活塞杆上,导向轴承顶部的刮油 环可防止活塞杆带油中间体。活塞杆上部装有一挡油环,作为阻 挡从刮油环泄漏出的少量润滑油的最后屏障。活塞杆刮油环刮 出的润滑油大部分流经曲轴箱孔后流回油箱,少量的油通过加 涤油更换周期,提高洗涤效果;⑤把活塞的迷宫密封填料改接触 式密封填料,以减少压缩腔的烃油进入曲轴箱;⑥使用其他的抗 稀释能力更好的压缩机油。前4项改造都没有取得突破性的进 强筋通到导向轴承中部油槽中,但由于导向轴承和活塞杆的精 密配合,使润滑油很难顺畅地通过导向轴承回流到曲轴箱中,容 易造成刮油室内积存过多的润滑油,一旦积存的润滑油位高到 能浸泡全部刮油环时,刮油环的刮油作用就基本丧失,刮油室内 的润滑油将漫出刮油腔而进入到中体。刮油环示意见图3。 展,将PK301B活塞的迷宫密封填料改接触式密封填料,以减少 压缩腔的烃油进入曲轴箱,密封填料改造后,丙烯压缩机组运行 温度稍有上升,采取降低吹扫丙烯气温度的方法,机组运行温度 正常。改造后,PK301B在生产高熔指Z30S时运行换油时间延 长至超过5 d,生产其他较低熔指牌号的产品时,能长期运行。 因此得出,(1)机组内部刮油环安装质量差,刮油效果不理 想;(2)导向轴承回油孔孔径较小且数量少,导致润滑油没有回流 到曲轴箱,长期运行,曲轴箱中油位下降迅速,润滑油都随着活塞 杆窜至中间体,曲轴箱油位低,中间体拆开有大量润滑油的现象。 4.2丙烯中的烃油和油雾串入曲轴箱 在生产高熔融指数产品时,润滑油运动黏度下降超迅速。压 但在生产过程中,存在一个负面影响,由于接触式密封在长期运 行中摩擦有损耗,会有一些黑色石墨粉进人工艺气体中,对气阀 造成损害,至于黑色石墨粉对产品质量的影响,暂在生产中还没 有体现出来。而后,PK301A更换使用美孚格高超级合成润滑 油,油压差一直保持0.83 MPa左右,运行14 d,生产V30G,油 压差几乎没有变化。与使用长城L—DAB150时相比,长周期运 缩工艺气体中含有大量的烃 组分,且C5+(C5以上的组分) 行得到更好的保障。 6结语 组分比其它公司的高,此类成 分在丙烯原料中不存在,可以 肯定为聚合反应中产生。 C5+(C5以上的组分)组分,在 压缩机中间压力和温度工况 下(0.5 MPa,4O oC),形成 液态烃油,丙烯中的烃油和油 丙烯压缩机PK301是聚丙烯装置聚合物低压脱气回收单 元的关键设备,需保证机组安全、平稳、长周期运行。通过一年时 间对PK301进行了多项整改措施,发现更改接触式填料密封和 更换抗稀释性能力强的合成油具有良好的效果。实践证明。采取 以上两项措施后,压缩机更换润滑油的次数大大减少,为确保装 图3刮油环示意图 置安全平稳长周期运行做出了较大贡献。 [编辑李波] 设置誓理与维奠2018 No3(t-)田 

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